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啤嶺機電設備(上海)有限公司

軋邊機萬向接軸的故障分析與改進

2014-05-05

焦自金 王書雷 王效強 喬廷剛
(萊蕪鋼鐵集團有限公司型鋼廠,山東萊蕪 271104)
  摘 要:萊鋼中型線精軋機組E1軋邊機十字萬向接軸故障頻繁,經分析發現萬向接軸的軸線折角過大,使接軸在運轉過程中產生二次力偶矩,從而加速了十字軸及軸承的磨損。采取將減速機移位,增大萬向接軸十字軸中心距,從而減小接軸軸線折角的改進措施,改造后,E1軋機的接軸故障明顯降低,接軸備件消耗量約為改造前的一半。
  關鍵詞:軋邊機;萬向接軸;軸線折角
  1 前言
  萊鋼型鋼廠H型鋼生產線精軋機組由5臺萬能軋機和2臺軋邊機組成。軋邊機對軋件成型質量至關重要,是型鋼生產的關鍵設備。軋邊機的傳動系統是該設備的重要組成部分,主要由500kW的主電機,通過一根1200mm長的浮動軸連接主減速機,減速機上下兩輸出軸通過萬向接軸與軋輥連接,實現軋機的動力輸入。在實際生產過程中,軋邊機重要傳動部件萬向接軸故障頻繁,使用壽命短,成為制約生產穩定、順行的瓶頸環節。為此,對軋邊機接軸故障原因進行分析,采取相應措施延長接軸使用壽命,降低萬向接軸故障率,以保障生產順行。
  2 萬向接軸故障分析
  2臺軋邊機與萬能軋機交叉布置,按軋制順序,分別為E1和E2軋邊機,設備參數如下:E1轉速87.3~175r/min,Z大扭矩41kN•m;E2轉速183.3~370r/min,Z大扭矩19kN•m。萬向接軸故障主要出現在E1軋機,故障表現為:使用1個月左右即出現異音,接軸工作側十字包軸線擺動大,進而出現接軸十字包螺栓斷裂現象,接軸使用壽命低。
  E1和E2的傳動方式和布置形式均完全相同,區別在于軋制力和軋制速度,E1傳動電機功率為500kW,電機轉速為500~1000r/min,減速機速比為1:5.7;E2傳動電機功率為300kW,電機轉速為500~1000r/min,減速機速比為1:2.7。主傳動電機的正常Z大負載為175%。E1和E2軋機傳動系統都是由電機、齒式聯軸器、減速機、萬向接軸和軋機組成,因為軋制工藝的不同要求,2架軋邊機的電機功率和減速機速比有明顯差別,但它們采用的萬向接軸的規格型號完全相同,其型號為SWZ285,接軸總長度1555mm,十字軸間距735mm。在生產過程中,E2軋邊機的萬向接軸故障率明顯低于E1軋邊機。根據設備檔案記錄,E2接軸的使用壽命比E1高4倍以上,同時,E1下接軸的使用壽命是上接軸2倍以上。從2臺軋邊機萬向接軸使用情況的對比分析,接軸的實際轉矩和軸線折角是導致2架軋機接軸壽命出現差異的原因,因此對這兩項參數進行了測算、比較和分析。
  1)接軸的轉矩測算。經計算,E1接軸的轉矩為109.43kN•m,E2接軸的計算轉矩值更小,均小于SWZ285十字萬向接軸器的公稱轉矩(120 kN•m)。接軸轉矩測算沒有問題,因此,要提高E1接軸的使用壽命,只需從減小接軸的軸線折角方面采取措施。
  2)萬向接軸軸線折角的驗算與分析。E1減速機與軋輥的配置關系如圖1所示。

圖1 E1減速機與軋輥配置
  
在實際生產中,隨著軋輥尺寸的變化,軋機上下軋輥中心線的距離要通過調整墊片使其在498~589.2mm范圍內。E1減速機的輸出軸中心距為670mm,接軸的兩十字軸之間的距離為735mm。減速機的實際中心線較軋制中心線偏高15mm。按照以上尺寸參數及其相對配置關系,經計算,E1軋機上、下萬向接軸的實際軸線折角分別為7.9°~4.3°和5.5°~1.9°。E2減速機的輸出軸中心距為550mm,其他參數與E1相同。經過計算,E2上、下接軸的軸線折角分別為3.19°~0°和0.85°~0°。
  實際生產過程中,軋機調整零墊片的情況很少,上下軋輥中心距大都在540mm 左右,即E1上接軸工作的軸線折角大都>6.2°,下接軸工作的軸線折角也都>3.8°,而接軸的實際軸線折角太大,將會增加十字軸及軸承工作過程中的二次力偶矩,嚴重降低接軸的使用壽命。相反E2上、下接軸工作的軸線折角則大都在2°和0.8°以下。從E1和E2上、下接軸的軸線折角參數及使用壽命的對比,也證明了接軸的使用壽命與軸線折角密切相關。中型線接軸的軸線折角也不允許超過6°,而E1接軸(尤其是上接軸)的軸線折角已超出其設計許用范圍,要減少E1接軸的備件消耗,延長其使用壽命,就要對E1接軸的軸線折角參數進行修正和優化。
  3 改進措施
  受軋機負荷和軋制速度設備參數的制約,E1減速機的規格不可能進行縮小,既減速機的輸出中心距不能縮小,這也就意味著要降低E1接軸的軸線折角,只有采取加長接軸的辦法。
  1)增大接軸長度。取消E1電機與減速機之間的中間軸,將減速機東移,增大減速機與軋機之間的距離,增大萬向接軸的長度,以降低接軸實際軸線折角。因減速機與電機之間有一根長為1200mm的浮動軸,可將浮動軸去掉,將減速機東移,使電機和減速機聯軸器直接相連,接軸的長度可增加1200mm,接軸加長后,其軸線折角將會大大減小,上接軸的軸線折角將由原來的6.2°左右降低到2.3°左右,下接軸的軸線折角將會控制在1.5°左右。這樣軸線折角可接近E2的水平,由于其轉速較E2低很多,因此其使用壽命將會超過或接近E2。接軸加長后(1935mm),計算得出E1上接軸的軸線折角為1.7°~1.6° ,下接軸的軸線折角為0.8°~0.75°。可見,把E1接軸加長,增大接軸十字軸中心距,接軸的軸線折角會明顯降低,將大幅改善接軸運行平穩性。因此,將接軸加長方案可行。
  2)接軸選型核定。因E1電機功率、電機轉速和減速機速比等設備參數沒有改變,接軸轉矩仍為109.43kN•m,仍然小于SWZ285接軸的公稱轉矩。因此,確定改造后E1接軸仍然采用SWZ285型號。在更換軋機時,需要接軸支撐裝置托住接軸,接軸加長后其重量會增加,因此需要驗算接軸支撐的能力。經驗算,接軸支撐液壓缸完全滿足改造后接軸的使用要求。
  4 改進效果
  E1萬向接軸采取改進措施后,運行非常平穩,故障率明顯降低,E1接軸的更換次數與E2接軸基本持平,其備件消耗量約為改造前的一半。E1接軸軸線傾角的改進取得了很好的效果,為萊鋼中型線的生產順行提供了保障。

來源:《山東冶金》第34卷第1期 2012年2月