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啤嶺機電設備(上海)有限公司

張力壓緊輥架連接銷軸潤滑方式的改進

2014-04-17

彭煒 韋永科
(武鋼股份公司冷軋總廠)
  摘 要:連接銷軸和銅套裝配固定支架工作是設備常見的連接方式,在武鋼二冷軋尤為普遍。二冷軋有三條鍍鋅線,所有壓輥支架都是用這種連接方式工作的,潤滑點達一百多處。如何更安全,方便,快捷地給這些潤滑點加潤滑脂,對保證機器正常運轉,確保高效率生產至關重要。本文針對這個問題深入分析,提出了兩套潤滑方式的改進方案。
  關鍵詞:連接銷;銅套;潤滑方式
  1 引言
  武鋼冷軋總廠二分廠(簡稱二冷軋)作為武鋼“十一五”重點技改項目工程之一,自從開工投產以來就備受公司上下廣泛關注。特別是其定位于“武鋼橋車板基地”的特殊地位,賦予它更深層的意義,寄予它更深切的希望。
  二冷軋三條鍍鋅線是引進德國西馬克、西門子的技術,它集中了當今世界先進的技術和工藝水平。二冷軋三條鍍鋅線的相繼投產,將打破我國寬幅汽車板長期依靠進口的格局,逐步實現把武鋼建成冷軋硅鋼片、汽車板重要生產基地的戰略目標。
  因此,設備正常運行,保證高效率生產,是二冷軋肩負起武鋼賦予重任的生命線。其中,設備的潤滑是日常維護工作之一,現場潤滑點達幾百個。而連接銷和銅套裝配連接配件(支架)工作尤為普遍,全線所有壓輥的支架都采用這種方式連接,潤滑點達一百多個。為保證壓輥在停機時靈活工作,減少連接銷和銅套機械摩擦,延長配件使用壽命,必須對銷軸和銅套定期潤滑。如何安全,高效,方便地給這些潤滑點加潤滑脂,是一個值得深入分析的問題。
  2 連接銷和銅套目前潤滑方式
  2.1 目前連接銷和銅套結構和固定方式
  鍍鋅線所有張力輥壓輥支架都用連接銷和銅套裝配方式,固定支架工作。為減少連接銷和銅套摩擦,需要定期加潤滑脂。為了更直接說明目前潤滑方式,現以3#鍍鋅線8#張力輥壓輥支架為例,從連接銷和銅套結構入手。
  3#鍍鋅線8#張力輥壓輥支架安裝如圖1所示:

圖1
  現場圖片如圖2所示:

圖2
  其中,壓輥支架結構如圖3:

圖3
  壓輥支架通過連接銷和銅套固定到張力輥棍架上,工作時,壓輥以圖1所示A-A和B-B為支點轉動。目前,使用平頭連接銷Ф65×180和Ф80銅套裝配固定支架,結構如圖4所示,現場圖片如圖5所示:

圖4

圖5
  從圖4所示可以看出,目前使用的連接銷和銅套均為常規結構。其中,連接銷材質為45鋼,銅套材質為銅鋅合金。按目前的工作標準,大概每三個月才潤滑一次。而實際工作中,由于工作環境和條件的制約,潤滑脂因損耗等原因而無法保證預期的潤滑效果。二冷軋鍍鋅線是連續生產線,在機組運行中,無法對連接銷進行潤滑。因此,連接銷和銅套常因摩擦而損壞,給生產成本造成一定的損失。
  2.2 目前潤滑方式及其存在弊端
  從以上分析可知,連接銷和銅套的目前結構決定了其潤滑方式:通過取出連接銷(圖5所示),手動加潤滑脂。存在弊端如下:
  (1)在環境復雜,空間狹小情況下,目前潤滑方式受到空間等因素限制,使工作有 一定難度。 
  (2)鍍鋅線是連續生產線,只有在機組停機的時候才能拆下潤滑,限制了潤滑的工作時間。 
  (3)目前加潤滑脂工作效率低,維護工人勞動強度高。 
  連接銷和銅套的結構形勢決定了其潤滑方式,其中存在的弊端有悖于總廠提出的“降本增效”。同時,存在的安全隱患不可忽視。因此,急需改進如前的潤滑方式。
  2.3 潤滑方式的改進
  以上存在的問題,是SMSD公司設計機組時存在的加工瑕疵。為了解決以上問題,深入分析其根源,從結構上著手,得出兩套改進方案:
  2.3.1改用自潤滑銅套
  在銅套上隨機加入石墨(如圖6),在支架轉動工作時,石墨和連接銷不斷摩擦,石墨微粒起到了潤滑作用。

圖6
  石墨是一種良好的固體潤滑劑,其自潤滑性降低了工作強度。但是,加工石墨銅套的價格較高,該方法提高了銅套的制作成本。
  2.3.2 連接銷和銅套結構改進
  從銅套和連接銷結構入手,經過現場觀察思考,結合實際條件,得出一套更經濟適用的改進方法。具體如下:
  (1)連接銷結構的改進  在連接銷中間加工一個ф6MM的孔,長約100MM(約到套筒的中間)。然后在孔末端加工一個同樣大小的垂直于銷表面的孔。在垂直孔與表面的開口處,沿連接銷表面加工一個R3MM的凹環。連接銷平頭處加工G10標準的管螺紋孔,連接油嘴以注入潤滑脂。如圖7所示:

圖7 改進后剖視圖
  (2)銅套結構的改進 在銅套內壁,沿著銅套母線方向,加工四條R3MM的油槽(油槽中心線間圓心角為90°)。如圖8所示:

圖8 改進后銅套結構圖
  改進后連接銷銅套裝配效果如圖9所示:

圖9 改進后連接銷銅套裝配效果圖
  改進后的結構,可隨時(一般360天)在連接銷平頭處注入潤滑脂。即使在機器運行中,仍可工作。此外,根據工作需要,通過連接注油嘴,在打油機和連接銷間連接適當長度注油管,可方便高效對條件復雜,空間有限的潤滑點潤滑,提高工人的工作效率,保證人身安全。而且銅套的四個油槽槽貯存一定潤滑脂,達到充分潤滑效果,保證連接銷和銅套長時間工作,提高配件的使用壽命。設備上類似與這種連接結構,均可參照該方法改進。
  3 改進方案效果
  本文結合工作現場,對連接銷和銅套目前的潤滑方式深入研究,分析其弊端。從實際考慮改進方案的可行性,徹底解決了原來潤滑方式存在的隱患,對延長連接銷和銅套的使用壽命有直接效果。改進的結果,給工作的提高帶來直接效果:
  (1)改進前的潤滑方式,需要架工,鉗工等四人左右,每個支架兩個潤滑點,需要 兩個小時左右,每三個月就必須潤滑一次。
  (2)改進后的潤滑方式,工作時只需一名工作人員,10分鐘左右就可以完成兩個潤滑點的工作。凹槽貯存的潤滑脂,足可保證一年左右的潤滑效果。
  由此可知,改進前每個潤滑點的每次潤滑工作時間為:4×2=8小時。按每三個月潤滑一次計算,每個潤滑點一年工作時間為:4×2×4=32小時。而改進后,每年每個潤滑點的潤滑工作時間為:1×(1/6)×1=1/6小時。大大降低了工作人員勞動強度,提高了工作效率。
  參考文獻
  [1]機械工人切削手冊(第7版).機械工業出版社,2009.
  [2]SMSD鍍鋅設計圖紙.

《第七屆(2009)中國鋼鐵年會大會論文集(中)》2009年