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啤嶺機(jī)電設(shè)備(上海)有限公司

圓柱滾子早期疲勞原因分析及改進(jìn)

2014-03-31

楊德緒
(哈爾濱軸承集團(tuán)公司銷售部,哈爾濱 150036)
  摘 要:通過(guò)對(duì)N203M軸承壽命試驗(yàn)樣本的觀察與分析,發(fā)現(xiàn)70%以上的滾子出現(xiàn)早期疲勞。從分析軸承使用中滾子所受載荷與變形的關(guān)系入手,找出滾子早期疲勞的原因,并追溯到產(chǎn)品設(shè)計(jì)的某些不足。提出了從設(shè)計(jì)到加工制造的綜合改進(jìn)措施。
  關(guān)鍵詞:滾動(dòng)軸承;全凸度滾子;早期疲勞;線接觸;變形量
  多年來(lái),用戶不斷反應(yīng)圓柱滾子軸承的使用壽命偏低,且尤以中、小型圓柱滾子軸承更為突出。為了查找原因,哈軸公司軸承壽命試驗(yàn)室模擬用戶使用條件,對(duì)N203M軸承進(jìn)行了壽命試驗(yàn)及相應(yīng)的系統(tǒng)分析,力圖找出其原因和相應(yīng)的改進(jìn)措施。 
  1 壽命試驗(yàn)
  1.1 試驗(yàn)條件
  我公司對(duì)N203M軸承進(jìn)行了壽命試驗(yàn),其試驗(yàn)條件為:試驗(yàn)轉(zhuǎn)速n=7500r/min,徑向載荷Fr=3350N,計(jì)算壽命Lc=100h,潤(rùn)滑為JH-20噴油循環(huán),試驗(yàn)機(jī)型號(hào)為ZS-15/30。
  1.2 試驗(yàn)結(jié)果及分析
  20套子樣經(jīng)過(guò)近4個(gè)月的試驗(yàn),結(jié)果見(jiàn)表1。
  將表1中的試驗(yàn)數(shù)據(jù),用Z佳線性不變估計(jì)法程序進(jìn)行處理,可得以下參數(shù):試驗(yàn)額定壽命L10=72h;Weibull斜率α=1;可靠度R=0.79;壽命水平(統(tǒng)計(jì)額定壽命與計(jì)算壽命的比值)S=0.72。 
  從表1中的數(shù)據(jù)和處理結(jié)果可知,本批軸承的壽命水平較低,試驗(yàn)額定壽命僅為計(jì)算壽命的0.72倍。外滾道疲勞概率為 18.1%;內(nèi)滾道疲勞概率為45.4%;滾子疲勞概率為72.6%;顯然,滾子的早期疲勞是導(dǎo)致圓柱滾子軸承壽命偏低的主要原因。仔細(xì)觀察疲勞破壞的滾子,發(fā)現(xiàn)多數(shù)是在邊緣出現(xiàn)疲勞剝落。為了排除其他因素,對(duì)滾子進(jìn)行了硬度及金相組織檢驗(yàn)分析,結(jié)果表明:硬度值、淬回火組織級(jí)別和非金屬夾雜物的含量等均符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。
  2 早期疲勞原因分析
  N203M 軸承的外圈、內(nèi)圈及滾子的成品零件圖如圖1所示。該軸承采用的是Ø5.5mm×5.5mm全凸度滾子,其凸度量為 0.004mm。本次N203M軸承壽命試驗(yàn),其徑向載荷為Fr =3350N,在該載荷作用下,滾子產(chǎn)生的變形量按下式計(jì)算[1] 

  式中:
  Qmax為滾子承受的Z大載荷;Fr為徑向外載荷;Z為滾動(dòng)體數(shù)量(查產(chǎn)品圖可得);Ly為滾子與滾道的有效接觸長(zhǎng)度。有效接觸長(zhǎng)度,應(yīng)取內(nèi)滾道有效寬度、外滾道有效寬度和滾子有效長(zhǎng)度三者中的Z小值。因此由表2可見(jiàn)應(yīng)取內(nèi)滾道有效寬度的平均值4.55mm。 
  將Fr=3350N,Z=10,Ly=4.55mm代入得δ=0.0083mm。
  顯然,該變形量已大大超過(guò)了N203M軸承滾子的凸度量0.004mm。由此可見(jiàn),N203M軸承雖然采用的是全凸度滾子,但在工作中,隨著載荷的加大,當(dāng)滾子的彈性變形超過(guò)凸度量時(shí),滾子與滾道變成了線接觸,且產(chǎn)生邊緣應(yīng)力集中(圖2)。雖然該邊緣應(yīng)力值較直素線滾子的邊緣應(yīng)力值小很多。但其仍然是導(dǎo)致滾子70%以上在邊緣出現(xiàn)疲勞剝落的原因。
  N203M軸承的滾子現(xiàn)有的凸度量能夠承受的載荷可按以下步驟推算。
  將δ=0.004mm代入(1)式得
  Qmax=683.5N
  將其代入(2)式得
  Fr=1486N
  這就是說(shuō),N203M軸承滾子現(xiàn)有的凸度量Z大能承受1486N的載荷。一旦超過(guò),接觸區(qū)將產(chǎn)生邊緣應(yīng)力集中。
  3 改進(jìn)建議
  為了改善滾子早期疲勞的現(xiàn)狀,提高軸承壽命。需從設(shè)計(jì)、加工和使用3個(gè)方面做如下改進(jìn)。
  (1)適度加大滾子的凸度修正量,以提高滾子的承載能力,減少邊緣應(yīng)力集中。
  (2)提高滾子的柔度,以減少邊緣應(yīng)力集中。
  可通過(guò)在滾子的兩端各加工出一個(gè)如圖3所示,軸向剖面呈半圓形、半橢圓形和等腰梯形的孔,提高滾子的柔度。
 
  (3)適度增加有效接觸長(zhǎng)度。如增加滾子長(zhǎng)度,減少擋邊厚度,嚴(yán)格控制油溝尺寸等。
  (4)計(jì)算出每種規(guī)格的圓柱滾子軸承采用的 滾子的凸度修正量所對(duì)應(yīng)的載荷的Z大極限值,并標(biāo)注在《軸承樣本》上,以便用戶使用時(shí)參考。
  4 結(jié)束語(yǔ)
  試驗(yàn)結(jié)果表明,造成滾子早期疲勞的根本原因是全凸度滾子的凸度量遠(yuǎn)小于軸承工作狀態(tài)下滾子的變形量,使?jié)L子重新產(chǎn)生邊緣應(yīng)力集中,通過(guò)改進(jìn)設(shè)計(jì)等措施,取得了較好效果。
  參考文獻(xiàn):
  [1]阿•帕爾姆格林.滾動(dòng)軸承工程學(xué)[M].姚松官,譯.洛陽(yáng):洛陽(yáng)農(nóng)機(jī)學(xué)院,1981.
  [2]Harris TA。Rolling Bearing Analysis[M].4th ed.John Wiley & Sons.Inc.2006.
來(lái)源:《軸承》2009年10期