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啤嶺機電設備(上海)有限公司

提速前后輪對軸承故障分析

2014-04-03

廖贛平
(南昌鐵路局駐鷹潭車輛段驗收室,江西鷹潭 335002)
  為了更好地了解掌握列車提速前后輪對軸承故障的變化,筆者對1996年10月-11月與1999年10月-11月的段修入線車進行了輪對軸承故障調查分析(見表1)。
表1 提速前后有關故障對照表

注:(1)1996年10月-11月,共檢修輪對2304條;1999年10月-11月,共檢修輪對1908條;(2)磨耗系指輪緣垂直磨耗及踏面圓周磨耗。
  從表1可以看出,列車提速后,輪對軸承故障明顯增加。
  1 原因分析
  1.1 輪對擦傷增多的原因
  (1)空重車手把調整不及時。車輛被卸空后,調整手把仍在重車位,造成制動時抱死輪對發生擦傷。
  (2)閘瓦間隙調整器作用不良或損壞。閘瓦間隙調整器在運用中作用不良或者檢修期超過造成動作不靈敏,由于沒有得到及時更換,且列檢也沒有及時調整鞲鞴行程,造成運行中制動時抱死閘發生擦傷。
  (3)制動機作用不一致。制動機的型號不一樣,制動波速就不一樣,加之各制動機鞲鞴行程有的偏上限、有的偏下限和司機操縱不當,造成抱死閘,形成擦傷。
  1.2 輪緣及踏面圓周磨耗的原因
  (1)車輪的材質跟不上提速的要求,由于重載高速,車輪運轉加快,必然造成磨耗加劇。
  (2)新輪與廠修出來的輪對、踏面是經過鏇修的,但在段修時,如不發生車輪擦傷或輪緣及踏面圓周磨耗不過限、不剝離,是不須鏇輪的。這樣,就會有一些輪對1個甚至幾個段修不鏇輪。但由于踏面斜度(或叫幾何形狀)已受到破壞,增大了車輪與鋼軌的接觸面,增加了運行阻力,加劇了車輪與鋼軌的磨耗,并且加劇了車輛的蛇行運動,使橫向平穩性下降。
  1.3 軸承異音增多的原因
  (1)輪對擦傷。在被調查的24套軸承異音中,有19套軸承異音與輪對擦傷故障同在。
  (2)軸承的材質跟不上提速的要求。軸承經一段時間運行后,有些會產生一些輕微的碾皮、剝離,但損傷程度尚不能達到退檢。如果在提速前,則繼續運行到大修期是沒問題的;但在提速重載后,材質經不起高速運行的考驗,從而產生異音。
  1.4 軸承密封罩松動增多的原因
  (1)密封罩在一般檢修時未更換新品。密封罩經整形后未復原,或者一般檢修及大修時外圈牙口與密封罩過盈配合過小造成罩松。
  (2)提速后,密封罩中的密封圈與密封座摩擦加劇,從而帶動密封罩一塊轉動產生罩松。
  2 措施及建議
  (1)各列檢所愛車點及時調整空重車手把,對作用不良或檢修過期的閘瓦間隙調整器及時更換或調整行程,避免造成輪對擦傷。
  (2)將段修車輪對踏面圓周磨耗深度適當改進,即由原來的小于等于5mm提高到小于等于4mm,以提高輪對的可修復性。
  (3)改進后的軸承迷宮式密封罩,緩解了密封座與密封圈的摩擦,可減少罩松故障,建議有關部門加速軸承迷宮式密封罩的推廣使用工作。

來源:《鐵道車輛》2000年第10期