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啤嶺機電設備(上海)有限公司

數控外圓成型磨床砂輪主軸軸承故障分析

2014-03-21

姚鐵明 周晃明
(南方匯通股份有限公司轉向架車間,貴陽市都拉營 550017)
  摘 要:數控外圓成型磨床砂輪主軸軸承故障原因,采取各種措施保持軸承軸頸外表面與軸承內表面的間隙均勻,保持靜壓軸承內腔的液阻,建立靜壓軸承壓力。用擴大進油孔的辦法,解決因磨損引起的油腔壓力不夠問題。
  關鍵詞:回轉精度;間隙;靜壓力;液阻;節流器
  
一、故障
  一臺西班牙達諾巴特(DANOBT)數控外圓磨床,型號HG-91-2300-A2R,帶兩軸數控傾角砂輪頭架、西門子810D控制系統,砂輪主軸軸承是靜壓軸承,使用中出現主軸“抱死”故障。按原理分析,懷疑過濾器損壞,導致堅硬異物進入油腔,將油腔邊緣刮出淺槽,致使油腔內部壓力油嚴重泄漏,從而使壓力減小,主軸受力不均衡,偏向壓力小的油腔,高速旋轉的主軸與靜軸承發生摩擦,導致主軸燒傷與抱死。
  二、故障可能原因
 ?。?)砂輪運轉過程中,因外力碰撞或突然斷電,使得軸頸與軸承發生干磨導致軸承磨損,承載能力下降。
  (2)異物將進油小孔節流器堵塞或油腔的封油面因異物被刮開,液阻減少,導致軸承內部壓力消失,軸承的承載能力下降,外部載荷將軸頸推向軸承一邊,造成軸承被研。
  (3)主軸供油路失壓或油箱缺油而導致供油不足,主軸軸承內部出現缺油現象。
  (4)油品不對或油已失效,使得主軸不能正常浮起而導致磨損。
  經解體檢查,軸承與軸頸有明顯干磨現象,油腔封油面被磨,封油面上粘有異物(圖1)。說明在供油壓力正常的情況下, 軸頸沒有正常浮起或受載時軸頸與軸承之間油膜剛度不夠,導致軸頸與軸承相互磨損。在封油面與回油槽上發現異物,說明進油孔曾有堵塞現象。

圖1
  經檢測,發現軸頸磨損很少,軸承封油面雖有磨損,但沒有較深的溝痕,里邊銅末較多。由于磨損,導致軸承與軸頸間隙擴大,使得主軸在正常油壓下無法浮起。
  三、修復
  1、修復方案
 ?。?)用煤油將軸承和軸頸清洗干凈。(2)對軸承進油孔進行徹底清洗。(3)手工刮開淺槽和磨損部位,重新建立密封面。(4)調節上下進油口孔徑大小,保證主軸浮起0.02mm。(5)更換主軸液壓油和過濾紙,清洗油缸和各進出油管,以防雜質停留在液壓系統中。
  2、方案實施
 ?。?)先將主軸軸頸清洗并在表面進行拋光處理。(2)用刮刀輕輕刮掉封油面邊上和刮開淺槽部位的毛刺,洗掉軸承內表面的銅末,然后用組銼和水磨砂紙對凸起的表面進行修磨,使表面與原密封面的高度一致。(3)用一系列直徑0.8~1.5mm的鉆頭,經重復實驗擴大承載部位進油孔孔徑,同時調節節流閥,以確保適當的供油壓力并打表檢測,保證主軸浮起0.02mm,使軸頸與軸承之間重新建立較強剛度的油膜。(4)軸承組裝。由于軸承與主軸箱之間的配合間隙很小,檢修過程中軸承因外界溫度影響,直徑擴大而無法裝配,故先將軸承放入冷柜中冷凍15min,同時,為保證軸承正確安裝并使軸承沿軸線方向平行裝入,特制作兩根直徑16mm的拆卸頂桿(圖2)。(5)更換主軸液壓油和過濾紙,對油缸進行徹底清洗和擦拭,將各進出油管拆下逐個清洗,更換老化嚴重的油管。

圖2
  四、實施效果及建議
  1、效果
  采取以上措施對軸承進行修復后,主軸正常浮起,不再出現主軸抱死和車軸加工表面的波紋現象,恢復該設各的正常運轉,在新造車產量很大的情況下設備運轉狀態良好。 
  2、建議
  建議改造節流器。由以上的分析可知,小孔節流器與軸承一體,清洗和維護非常麻煩,同時由于孔徑非常小,如果油液中有尺寸稍微大點的異物則容易造成堵塞,如果將小孔節流器換成薄膜反饋節流器則可以解決這一問題。作用原理見圖3。

圖3
  由圖3可知,主軸徑向未受載時,上下油腔壓力相等(圖3a),當主軸受徑向載荷F作用后,軸頸沿載荷方向偏移一個微小距離e,則油腔3與軸頸的間隙減小為h3=h-e。相應的間隙液阻Rh3就增大,而油腔3中的油壓P3增高,薄膜反饋節流器中B腔的油壓力升高,薄膜將會向上凸起,使進入A腔的壓力油的流量減少,從而使A腔中的P1下降,于是產生一個與載荷方向相反的壓力差P=P3-P1來支承載荷F。
  這樣,在清洗時只需清洗薄膜反饋節流器即可,更換方便且不容易造成進油口堵塞。同時,如果在薄膜反饋節流器的兩個腔中加上壓力傳感器,外設壓力表,則可以直接監測軸承油腔內的壓力,以保證軸頸與軸承不會發生干磨。
來源:《設備管理與維修》2011年02期