91中文字幕-欧美精品区-成都4电影免费高清-91性视频-国产男女视频-亚洲高清在线播放-国产在线h-综合网色-久久久久久久爱-欧洲-级毛片内射-四虎在线影院-69天堂网-www.天堂在线-亚洲一区二区观看-久久免费成人

啤嶺機電設備(上海)有限公司

2500ISKM型水泵干油自動潤滑系統的研制

2014-03-10

陳興發 呂建國 呂廣仁
(內蒙古河套灌區總排干溝管理局,內蒙古 臨河 015000)
  摘 要:介紹2500ISKM型水泵干油自動潤滑系統的工作原理與特點,該系統利用重錘式密封干油箱,解決了通常干油在吸油管道中流動性差的問題;采用液壓調速系統驅動增壓器,解決了有效貯能和連續供脂而液壓系統間歇工作的技術難點;采用PLC可編程控制器,完成了全系統的自動調控功能;主要電子元件采用液壓集成塊連接方式,可靠地解決了系統泄漏問題。該系統既適用于水泵水中軸承干油潤滑,也可用于需要長時間連續干油自動潤滑的其它領域的同類設備。
  關鍵詞:水泵;干油;潤滑系統;自動化
  2500ISKM型斜軸水泵是引進日本技術,由我國上海水泵廠(現為凱士比泵業有限公司)制造的低揚程大流量水泵。1989~1990年河套灌區紅圪卜排水站先后安裝該型水泵6臺,泵站設計凈揚程2.7m,單泵設計流量16.7m3/s,水泵轉數為167r/min,單臺配套機組容量630kW。
  該型泵的水中軸承為干油潤滑,設計指定潤滑油為鋰基脂(Iitiumsope base grease),油脂指標:針入度25℃60度1/10mm,355-385,滴點在170℃以上,供油方式為:水泵運行時要不間斷供油,設計額定供油量為3ml/min以上;水泵停止運行期間每3d注1次油,供油量為50ml/次。
  該水泵出廠時,水中軸承潤滑采用手動干油泵人工加脂潤滑,存在以下技術問題:①人工供脂不便于準確掌握額定供油量,不能保證水泵的有效安全潤滑;②極易造成油料浪費;③需要多人操作運行,且供脂人員勞動強度大;④維修費用高,不利于降低泵站總體運行成本。
  為了解決這一問題,內蒙古河套灌區總排干溝管理局會同包頭鋼鐵學院,組成項目組,認真分析研究水泵干油潤滑各項技術指標及潤滑技術,在此基礎上研究開發了2500ISKM型水泵干油自動潤滑系統,實現了水泵干油潤滑自動化,徹底解決了該站原有人工手動干油潤滑運行中存在的問題。
  1 工作原理及其特點
  2500ISKM型水泵干油自動潤滑系統是集機械、電器于一體,并由計算機控制的自動化潤滑系統。系統主要由儲油、蓄能和輸油3部分組成,內分9個分部,有DJB-F200B電動加脂泵、重錘式密封干油箱、容積式液壓調速系統、增壓器、蓄能器(機械能)、雙管雙點給油器、壓力操縱閥、計算機自動控制系統和手動加油泵等。3部分用一個可編程控制器(PLC)作為控制中心,實現干油潤滑系統全程運行的自動化調控,并由模擬屏和控制柜上指示燈顯示自動供油全過程。
  該系統工作程序是:電動加脂泵將干脂注入重錘式干油箱內,箱內干油在重錘壓力作用下注入增壓器內,液壓調速系統驅動增壓器產生往復運動,把由此生成的高壓強潤滑脂強制注入蓄能器內,蓄能器內的高壓強潤滑脂通過壓力操縱閥、電磁換向閥、雙管雙點給油器、計算機自動控制系統,定時定量地給水泵水下軸承供油潤滑。運行中,當儲油罐里的干油儲量達到上限時,電動加脂泵自動停止工作;當儲油罐里的干油儲量消耗下降至下限時,電動加脂泵自動開啟為儲油罐補油。當液壓系統驅動增壓器向 蓄能器內強行注入干脂,使蓄能器內的壓力達到上限值時(此值可按需設定,一般為7MPa),液壓系統自動停止工作;當蓄能器通過其它有關分部 向水泵自動供脂潤滑,使蓄能器內壓力降至下限值時(此值可按需設定,一般為4MPa),液壓系統自動開始工作,重新給蓄能器注脂增壓。所有這些自動開啟與自 動關閉動作都由PLC按照各部分傳輸的相應信號自 動完成調控,而且在完成相應動作的同時及時發出相應警報信號,以提示監控操作人員注意監測。
  該系統全部工作程序實現了全自動化運行,而且具有1臺或多臺水泵同時運行時供油潤滑的功能。系統結構及原理見圖1。
 

1.濾油器;2.電機;3.限壓式變量葉片泵;4.安全閥;5.壓力表;6.調速閥;7.電磁換向閥;8.壓力繼電器;9.單向閥;10.增壓器;l1.電動加脂泵;12.干油油箱;13.限位開關;14.單向閥;15.安全閥;16.壓力表;17.壓力繼電器;18.蓄能器;19.電磁換向閥;2o.手動干油站;21.干油過 濾器;22.單向閥;23.手動換向閥;24.雙線給油器;25.壓力操縱閥;26.截止閥;27.壓力繼電器
圖1 2500ISKM型水泵干油潤滑系統示意圖 
  2500ISKM型水泵干油自動潤滑系統具有以下特點:
  a.系統中設計了重錘式密封干油箱,解決了通常干油在吸油管道中流動性差的疑難問題,增強了增壓器吸脂的可靠性。
  b.采用了液壓調速系統驅動增壓器的方式,解決了干油強行打人蓄能器,并利用蓄能器的有效貯能,造成連續供脂而液壓調速系統卻間歇工作的技術問題,既合理利用了能源,又延長了液壓系統主要零部件的工作壽命。
  c.采用PLC完成了全系統的自動調控功能,而且模擬顯示屏準確顯示系統各部分的全程運行狀況,進行自動化監控,極大地提高了安全潤滑效果。
  d.主要電子元件采用了液壓集成塊連接方式,可靠地解決了系統泄漏問題 。
  e.系統保留了原有手動加脂泵人工加脂潤滑的備用功能,構成了自動潤滑和手動潤滑兩種功能齊備的重要特點。
  f.系統既適用于水泵水中軸承干油自動潤滑,也可用于需要長時間連續干油自動潤滑的其它領域的同類設備,具有推廣應用價值.
  2 經濟效益
  a.節約鋰基脂。該系統投入運行之前,紅圪卜排水站水泵每年運行8個月,平均每天開泵3臺,全年實用鋰基脂10t。系統投入運行后,在同等運行時間和開泵臺數情況下,全年僅用鋰基脂5t,節約鋰基脂50%。
  b.人工手動操作供脂運行,每班組需操作人員3 人,而且必須不停頓地重復打油操作,勞動強度大。該系統投入運行后,每班組只需1人監控操作即可。按全月2大班4小班運行人員計算,減少操作供油人員編制8人,而且大大減輕了工作人員的勞動強度。
  c.提高了水泵安全運行系數,降低了泵站運行成本,節約了運行費用。該系統自投入運行以來,全站6臺水泵的水中軸承沒有出現任何事故,保證了灌區的正常排水,促進灌區土地鹽堿化改良。
  d.增加了泵站的科技含量,提高了自動化管理水平。
  e.經濟效益和社會效益顯著。根據初步測算,包括鋰基脂、人工及設備保養維修等,該站每年可節約運行費近20萬元。
  2500ISKM型水泵干油自動潤滑系統于1997年5月底投入運行,至今已連續運行3年多,累計已運行26400h無故障,充分顯示了該系統主要技術指標、技術性能的可靠性和先進性。

來源:《水利水電科技進展》2002年第3期