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啤嶺機電設(shè)備(上海)有限公司

爐輥軸承座冷卻水管破裂造成軸承燒垮的故障分析與處理

2014-02-21

  摘 要:冷軋廠二連退機組4#張力輥(爐輥)于2013年1月26日夜班燒垮造成停機,原因系軸承冷卻循環(huán)水回水管結(jié)垢堵塞水流不暢,造成進(jìn)水管管內(nèi)壓力升高加之管子脆化而破裂,從而使得軸承溫度升高而磨損燒垮。
  關(guān)鍵詞:冷卻水;軸承;爐輥;破裂
  
一、故障經(jīng)過
  2013年1月25日23:15分維保現(xiàn)場點檢發(fā)現(xiàn)爐區(qū)緩冷段檢修平臺下方流水,其上到平臺上方后檢查發(fā)現(xiàn)4#張力輥軸承座有一側(cè)冷卻水管脫開,隨即關(guān)閉了兩端介質(zhì)閥門,且沒有及時更換或疏通水管,造成軸承溫升而磨損燒垮。26日06:00分,開始更換爐輥軸承及冷卻水管(只能待爐溫降至300度以下處理),10:30分處理完畢并通知生產(chǎn)吹掃升溫。15:30出成品。
  二、故障原因
  1、軸承冷卻循環(huán)水回水管結(jié)垢堵塞水流不暢,造成進(jìn)水管管內(nèi)壓力升高加之管子脆化而崩裂,從而使得軸承溫度升高而磨損燒垮。
  2、維保處理不當(dāng),點檢發(fā)現(xiàn)后沒有打開軸承座端蓋進(jìn)行軸承檢查,且在降速期間沒有及時給予軸承冷卻措施和加油,造成本可挽救的事故擴大。
  3、作業(yè)區(qū)制定的點檢標(biāo)準(zhǔn)不完善,沒有對軸承冷卻系統(tǒng)進(jìn)行監(jiān)控,且修建公司未按照點檢要求檢查軸承溫度是否異常,致使本可預(yù)知預(yù)防的小事故變成大事故,造成巨大產(chǎn)能損失。
  
三、設(shè)備原理
  四、處理措施
  1、將碳鋼水管接頭更換為不銹鋼,防止檢修或更換水管時用力不當(dāng)造成接頭斷裂;
  2、更換軸承及軸套;
  五、防范措施
  1、逐批更換老化的冷卻水管;
  2、制定爐區(qū)輥子軸承溫度異常應(yīng)急預(yù)案,防止發(fā)生類似設(shè)備故障時因處理措施不當(dāng)造成事故擴大;
  3、完善點檢標(biāo)準(zhǔn),并要求倒班人員配備測溫槍對爐區(qū)各冷卻系統(tǒng)進(jìn)行點檢,且在點檢本上反應(yīng)溫度記錄,對隱蔽的問題及時發(fā)現(xiàn)及時解決。
  六、故障啟示
  1、應(yīng)及時掌握冷卻系統(tǒng)溫度變化并記錄,從而做到預(yù)知預(yù)防,做出相應(yīng)的處理措施,避免事故擴大化;
  2、在處理此類故障時,必須給予設(shè)備一定的冷卻,不能盲目地關(guān)閉所有冷卻水閥門;
  3、碳鋼管水管易結(jié)垢,需對全線冷卻系統(tǒng)結(jié)垢水管更換或做化學(xué)清洗;
  4、此次故障系典型的預(yù)知預(yù)防性維護認(rèn)知度不高從而造成事故擴大化。通過此例,因注重TPM預(yù)防性維護理念的學(xué)習(xí),通過日常檢查,防微杜漸,減小損失。同時,通過標(biāo)準(zhǔn)化、制度化推進(jìn)班組PM自主管理。