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啤嶺機電設備(上海)有限公司

軸承保持架斷裂原因分析

2013-11-11

梁華 張延芳 梁林霞
(洛陽軸承研究所,河南洛陽 200331)
  63/28軸承保持架形態為沖壓浪形,材料為08鋼,零件表面經氣體氮碳共滲處理。常規工藝為:加熱到570℃,保溫3-4h,油冷或水冷。裝配成套的軸承保存一段時間后部分軸承保持架發生斷裂,其它零件均無異常。觀察斷口發現斷裂位置都在鉚釘鉚合部位,為此對斷裂原因進行了分析。
  1 檢驗
  從斷裂保持架的軸承中任意抽取兩套進行分析,編號分別為1號和2號。
  1.1
保持架的金相組織
  軸承保持架的金相檢查在日本MG型顯微鏡下進行,腐蝕劑采用4%硝酸酒精溶液。其氮碳共滲層深度、表層及心部金相組織見表1及圖1。
表1 斷裂保持架金相檢驗結果


圖1 氮碳共滲保持架金相組織 ×500
(a)心部組織;(b)1號保持架共滲層;(c)2號保持架共滲層;(d)2號保持架邊角效應 (×100)
  分析金相檢驗的結果可知:①保持架表面經氮碳共滲處理后氮原子已滲透,在提高表面硬度的同時,心部組織也發生了改變,見圖1a。②從圖1b和1c可以看出,氮碳共滲層(ε相和ν′相)過深,且存在不同程度的疏松和一定厚度的黑色帶狀組織,2號保持架更為嚴重。③2號保持架的滲氮層存在明顯的不均勻現象和邊角效應(見圖1d)。
  1.2
保持架的硬度
  保持架的表層及心部硬度檢測結果見表2。從表2可以看出:兩件保持架的表面硬度值相差較大,根據金相檢驗結果推測,其數值差別可能是由于2號試樣氮碳共滲層疏松較為嚴重,厚度不均勻以及制樣時磨削量偏大,而黑色帶狀組織又較厚等多種原因所致。
表2 保持架表面及心部硬度
  2 結果分析與討論
  2.1 氮碳共滲層深度
  氮碳共滲層主要由Fe2-3N(ε相)和(ν′相)組成,硬度較高,因而提高了零件的疲勞強度和表面的耐磨性、抗蝕性能等[1]。按照工藝要求,氣體氮碳共滲層深度應為0.005-0.012mm,而該批保持架的氮碳共滲層深度已達0.050mm,其主要原因可能是氮碳共滲溫度較高且時間較長。氮碳共滲溫度對化合物層硬度、滲層深度以及表面硬度有很大的影響,隨著氮碳共滲溫度的升高,化合物層厚度增加。另外,氮碳共滲溫度對化合物層的不均勻性和疏松程度也有影響:溫度愈高,疏松層愈厚,疏松程度也愈嚴重[2],氮碳共滲處理的效果就會受到較大的影響。ε相為脆性相,極易崩落,而過深的白亮層(ε相和ν′相)必然導致保持架的脆化。
  2.2 黑色組織
  黑色組織是氮碳共滲層的缺陷組織,有資料認為是一種空洞,可能是由于內氧化而產生的氧化物。它一般僅分布于零件表面深度很淺的范圍內。黑色組織
的存在會降低零件表面的致密度,影響耐磨性能,且易于剝落,甚至發生斷裂[1]。該批軸承保持架出現黑色組織是氮碳共滲溫度偏高的結果,共滲時間愈長則黑色帶愈寬,故硬度降低。從表1和表2可以推斷出2號保持架氮碳共滲過熱時間比1號長,因而白亮層及黑色帶狀較寬、不均勻并存在明顯的邊角效應(見圖1c和1d),另外表面硬度也較低。
  2.3 擴散層及心部組織
  碳鋼氮碳共滲后出爐快冷,在金相顯微鏡下觀察其擴散層,與氮碳共滲前無明顯差別。這是由于在氮碳共滲溫度下滲入到擴散層中的氮均固溶于α-Fe中,在隨后油冷時成為過飽和氮的α-Fe固溶體,因而看不出擴散層的深度。必須再在300℃下回火1-2h,促使氮由過飽和α-Fe中析出形成Fe4N(又稱ν′相)針狀分布在鐵素體基體上,才能測得一定深度的氮化擴散層。但值得強調的是,在生產中采用回火法僅僅是為了顯示擴散層的深度,對產品零件不宜采用回火處理,因為氮從α-Fe中脫溶后,會引起疲勞強度的下降,同時還增加了脆性[3]。據金相分析,該批軸承保持架不僅已氮碳共滲滲透至心部,而且還經歷了類似于回火的過程,使鐵素體基體上析出了黑色針狀ν′相,見圖1a和1d。
  2.4 保持架的應力
  沖壓成型的保持架具有一定的冷加工應力,經氮碳共滲后必然會疊加一定的組織應力和熱應力,尤其是保持架的鉚釘鉚合處。由于該部位冷沖壓變形比較
大,再加上鉚釘鉚合時所造成的應力使得該部位存在較大的殘余應力,造成了應力集中。當保持架由于某種原因脆性增大時,材料的強度低于殘余應力,保持架就會發生開裂,從而導致軸承早期失效。
  2.5 關于保持架表面處理工藝的討論
  由于目前國內尚無軸承保持架表面處理技術條件的標準,給分析工作造成了一定的困難。據文獻[4]介紹,同種類型(成分、尺寸相近,經過氮碳共滲處理)的日本保持架,其氮碳共滲層深度為0.0075mm,表面硬度及心部硬度分別為696HV0.01和171HV0.01。比較而言,該斷裂保持架的滲層過深(約是日本的6倍),表面硬度偏低,而心部硬度值又偏高。結合金相組織檢查和分析結果,可以確定斷裂保持架的表面處理工藝確實存在諸多不足,如氮碳共滲溫度過高、冷卻速度較慢等。不合理的氮碳共滲工藝必然會影響保持架的使用性能和壽命。
  3 結論及建議
 ?。?)保持架氮碳共滲工藝不合理,致使滲層過
深、表層硬度過低而心部硬度太高,且存在黑色帶狀組織,增加了保持架的脆性,導致開裂。
 ?。?)擴散層析出的黑色針狀組織是由于保持架氮碳共滲冷卻速度較慢,而黑色帶狀組織的出現是由于氮碳共滲溫度偏高造成的,2號保持架更嚴重一些。
 ?。?)軸承保持架多在鉚釘鉚合部位開裂是由于此處應力大且比較集中,更易使脆化的保持架開裂。
 ?。?)建議調整工藝并嚴防氮碳共滲溫度過高,以避免不必要的損失。
  參考文獻:
  [1]上海市機械制造工藝研究所.金相分析技術[M].上海:上海科學技術文獻出版社,1987:522-523.
  [2]柳祥訓,等.化學熱處理問答[M].北京:國防工業出版社,1991:133.
  [3]上海交通大學《金相分析編寫組》.金相分析[M].北京:國防工業出版社,1982:311
  [4]洛陽軸承研究所.摩托車發動機曲軸軸承保持架表面處理技術研究及應用[R].1999.
來源:《金屬熱處理》2005年第30卷第3期