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啤嶺機(jī)電設(shè)備(上海)有限公司

抽油機(jī)減速器滲漏原因分析及改進(jìn)

2013-10-10

吉效科1 李寧會(huì)1  高長樂2 高徐生3 李寒杰3
(1.長慶油田公司設(shè)備管理處;2.新疆第三機(jī)床廠; 3.徐州東方減速器廠)
  摘 要:減速器滲漏油在抽油機(jī)各種故障中所占比例Z高,是各油田抽油機(jī)普遍存在的問題,特別是在軸承端蓋處滲漏油現(xiàn)象尤其嚴(yán)重。在對(duì)大量減速器滲漏油的原因分析后,本著縮短回油路線、采取自然疏通的思路,采取了將減速器軸承外側(cè)進(jìn)油改內(nèi)側(cè)進(jìn)油、改變減速器回油孔結(jié)構(gòu)、減輕回油孔的導(dǎo)油負(fù)載、改進(jìn)軸承端蓋為四級(jí)密封等措施,并研制了FSL型防滲漏減速器。試驗(yàn)和現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用表明,新型FSL型防滲漏減速器從結(jié)構(gòu)上徹底解決了滲漏油問題,完全滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要求,具有很高的推廣價(jià)值。
  關(guān)鍵詞:抽油機(jī);減速器;防滲漏;技術(shù)改進(jìn)
  
0 引言
  減速器作為抽油機(jī)的核心組成部分,端蓋與軸配合間隙處不同程度的漏油、滲油是經(jīng)常遇到的問題,長期困擾著油田用戶和抽油機(jī)生產(chǎn)廠家。長慶油田采油二廠嶺中作業(yè)區(qū)2004年、2005年分別對(duì)油田抽油機(jī)故障進(jìn)行了分類調(diào)查研究,結(jié)果發(fā)現(xiàn)抽油機(jī)減速器漏油分別占到了抽油機(jī)故障的21.8%和24.0%。2006年長慶油田對(duì)7個(gè)采油單位抽油機(jī)故障進(jìn)行調(diào)查,發(fā)現(xiàn)漏油故障占13.73%,位居所有故障之首,甚至有的單位生產(chǎn)的減速器漏油故障比例高達(dá)30.63%。而且隨著抽油機(jī)使用年限的延長,減速器漏油故障比例也會(huì)不斷增加。各油田也積極探索采取了迷宮密封、油氈密封和橡膠密封等多種密封技術(shù),這些治漏方法都采取封堵手段。這些密封技術(shù)結(jié)構(gòu)復(fù)雜,制造成本較高,而且使用時(shí)間較短,需要頻繁更換,不能從根本上長期有效地解決抽油機(jī)減速器漏油的問題。
  減速器滲漏油問題主要發(fā)生在伸出軸與軸承蓋密封處、放油堵塞和各結(jié)合面。滲漏油現(xiàn)象是多種因素(如結(jié)構(gòu)的合理性、適應(yīng)性和工藝性等)的綜合結(jié)果。對(duì)減速器滲漏的原因分析發(fā)現(xiàn),大部分減速器軸承端蓋漏油大都是因回油孔回油不暢甚至堵塞所致,本著縮短回油路線、采取自然疏通的思路,筆者提出將減速器軸承外側(cè)進(jìn)油改內(nèi)側(cè)進(jìn)油,改變減速器回油孔結(jié)構(gòu),減輕回油孔的導(dǎo)油負(fù)載,
改進(jìn)軸承端蓋為四級(jí)密封,并在此基礎(chǔ)上研制了FSL型防滲漏減速器。試驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)和應(yīng)用表明,該新型減速器能有效解決滲漏油問題,應(yīng)用效果良好。
  1 箱體上的回油孔結(jié)構(gòu)改進(jìn)
  1.1 原結(jié)構(gòu)分析
  大多數(shù)減速器軸承蓋漏油大都是因回油孔回油不暢甚至堵塞所致。圖1所示為現(xiàn)有減速器所采用的箱體回油結(jié)構(gòu)形式。為了適合原來外側(cè)進(jìn)油方
式,2回油孔所處位置較高,這樣一來,2回油孔中間的凹弧處始終儲(chǔ)存一些潤滑油,形成外側(cè)油池;而2回油孔均是垂直孔直角連接水平孔結(jié)構(gòu),在轉(zhuǎn)接處存在拐點(diǎn)。這種結(jié)構(gòu)存在以下缺點(diǎn):
  (1)由于位置的限制,2回油孔孔徑偏小,且油路很長,導(dǎo)致回油效能低,暢通性差。
  (2)減速器中的潤滑油使用過程中會(huì)出現(xiàn)結(jié)蠟,再加上齒輪磨屑以及難免從各縫隙處進(jìn)入減速器箱體內(nèi)部細(xì)微的沙塵,均能污染潤滑油,被污染的潤滑油流經(jīng)回油孔拐點(diǎn)(圖1中B點(diǎn))時(shí)雜質(zhì)
就會(huì)發(fā)生變速沉積,時(shí)間越長雜質(zhì)沉積就越多,達(dá)到一定程度后這種效能差的回油孔就會(huì)被堵塞而失效,油池油位上升導(dǎo)致嚴(yán)重漏油。
  (3)由于很多減速器的工作環(huán)境溫度很低,內(nèi)部的潤滑油隨著溫度的降低而變粘稠,流動(dòng)性會(huì)越來越差,而這種結(jié)構(gòu)的回油孔因油路細(xì)而長,且又為水平方向,這就很容易使回油速度變得緩慢,甚至導(dǎo)致堵塞。
  1.2 新型結(jié)構(gòu)分析
  圖2為回油孔結(jié)構(gòu)改進(jìn)圖。針對(duì)原結(jié)構(gòu)缺陷做了改進(jìn),首先將軸承蓋下方的螺栓移開、讓位,從
而可以在軸承正下方增加回油腔,同時(shí)將原水平方向的細(xì)長回油孔(Ø16mm)改成下傾夾角為45°的短程大孔(Ø20mm)。這種結(jié)構(gòu)有如下優(yōu)點(diǎn):
  (1)回油油路比原結(jié)構(gòu)明顯變短(縮短3/4左右),回油孔的尺寸也比原來加大,且油路與水平方向呈45°夾角向下傾斜,在潤滑油的自重作用下,大大增強(qiáng)了回油油路的效能,即使?jié)櫥驮诘蜏卣吵淼那闆r下也能順暢回流。
  (2)由于這種結(jié)構(gòu)的回油油路中不存在拐點(diǎn),所以就不存在雜質(zhì)沉積、堵塞油路的可能,更不會(huì)發(fā)生油池油位升高而導(dǎo)致的嚴(yán)重漏油問題。
  2 潤滑軸承的進(jìn)油方式改進(jìn)
  2.1 原外側(cè)進(jìn)油結(jié)構(gòu)分析
  圖3為更改前外側(cè)進(jìn)油結(jié)構(gòu)。由圖1及圖3結(jié)構(gòu)可以看出,以往結(jié)構(gòu)的軸承進(jìn)油方式是軸承外側(cè)
進(jìn)油(相對(duì)于箱體中心線);當(dāng)油進(jìn)來后,在箱體軸承孔的2回油孔中間位置形成油池,以滿足軸承潤滑所需潤滑油。這種在軸承外側(cè)的油池的缺點(diǎn)是:①進(jìn)油量過大時(shí),回油孔的導(dǎo)流負(fù)載隨之增大,一旦回油不暢就會(huì)使油池油位異常升高;②不可避免的雜質(zhì)Z容易在此產(chǎn)生淤積,其結(jié)果是漫及并堵塞回油孔,進(jìn)而抬高油位,造成軸承蓋處嚴(yán)重漏油。
  2.2 新內(nèi)側(cè)進(jìn)油結(jié)構(gòu)分析
  圖4為更改后內(nèi)側(cè)進(jìn)油結(jié)構(gòu)。FSL型防滲漏減速器將外側(cè)進(jìn)油改成內(nèi)側(cè)進(jìn)油。當(dāng)油進(jìn)來時(shí),先在圖4所示的C區(qū)域形成由D面控制高度的、保證滿足軸承潤滑的油池(D面為加工面,能準(zhǔn)確保證油池內(nèi)油位的高低),潤滑后向外側(cè)溢出的油可經(jīng)回油孔迅速返回箱內(nèi);而當(dāng)進(jìn)油量過多時(shí),多余的油能直接越過D面流回箱體,從而大大減輕了回油孔的導(dǎo)流負(fù)載,也就降低了軸承蓋漏油的可能性。另外,各種雜質(zhì)只會(huì)在C區(qū)沉積,而并不會(huì)造成軸承蓋處油位升高,從而有效避免了軸承蓋漏油。
  3 軸承蓋密封結(jié)構(gòu)改進(jìn)
  筆者在分析、研究以往的軸承蓋結(jié)構(gòu)形式利弊的基礎(chǔ)上,改進(jìn)了軸承的結(jié)構(gòu)。
  3.1 原軸承蓋密封方式
  圖5為更改前軸承蓋結(jié)構(gòu)圖。以往軸承蓋密封結(jié)構(gòu)為內(nèi)側(cè)迷宮密封與外側(cè)油氈密封相結(jié)合的二級(jí)密封,主要缺點(diǎn)是:密封措施單薄,從軸徑外溢的油量較大,且回油腔太短。
  3.2 新型軸承蓋多級(jí)密封方式
  圖6為更改后軸承蓋結(jié)構(gòu)圖,可以看出,更改
后的軸承蓋結(jié)構(gòu)為四級(jí)密封,具體結(jié)構(gòu)如下。
  (1)新增的一級(jí)密封為隨軸旋轉(zhuǎn)的密封環(huán)與軸承蓋內(nèi)孔的迷宮密封,迷宮槽設(shè)在密封環(huán)外圓。
  (2)Z大限度地加大了回油腔的軸向尺寸,這樣就大大增加了沿軸徑的滲油路徑長度。
  (3)第3級(jí)密封仍沿用原迷宮密封方式。
  (4)第4級(jí)密封有2種結(jié)構(gòu)(按需選用):采用旋轉(zhuǎn)軸唇型密封圈密封方式,即骨架油封;采用車氏密封,即耐磨的四氟乙烯密封圈加O形密封圈補(bǔ)償功能。
  
這些綜合措施的優(yōu)點(diǎn)是:密封環(huán)所形成的第1級(jí)密封有效地阻斷了向外溢出的油;此處漏出的少量潤滑油又能順著較長的軸表面流落到回油腔中,然后從回油腔Z下方的回油孔流入箱體回油孔;而且從另一角度考慮,回油腔通過軸承蓋的回油孔、箱體上的回油孔,與箱體內(nèi)腔連接在一起,從而使一級(jí)密封兩端的氣壓相等,防止了因?yàn)橄潴w內(nèi)腔溫度高形成氣壓差而把油擠出去,這也大大減小了漏油的概率。對(duì)200多臺(tái)減速器進(jìn)行試驗(yàn)并經(jīng)過大量的數(shù)據(jù)分析后發(fā)現(xiàn),回油腔的長度越長,漏油的概率就越小,當(dāng)回油腔的長度長于30mm時(shí),就不會(huì)出現(xiàn)漏油情況了。
  4 新軸承蓋內(nèi)密封環(huán)結(jié)構(gòu)
  普通密封環(huán)在外側(cè)臺(tái)階處均為90°[1]。圖7為更改后密封環(huán)結(jié)構(gòu)圖。從圖可以看出,密封環(huán)外側(cè)臺(tái)階處的相鄰兩面均為斜面。這種結(jié)構(gòu)的好處是,當(dāng)有潤滑油落到密封環(huán)上時(shí),它會(huì)順著斜立面流到A處,然后又會(huì)順著A處的槽流到密封環(huán)的下方回油腔,進(jìn)而流回箱體內(nèi),這樣阻止了潤滑油從密封環(huán)上流到軸上,也就大大減小了油順著軸流出軸承蓋的可能性。
  5 箱體放油孔的結(jié)構(gòu)
  抽油機(jī)用減速器在放油孔處的滲漏也非常普遍,這不但浪費(fèi)了潤滑油,增加了使用成本,也嚴(yán)重影響了整機(jī)的外觀質(zhì)量。這也是減速器廠家迫切需要解決的問題之一。
  5.1 原放油孔的結(jié)構(gòu)
  減速器的箱體材料是HT200,而放油堵材料為45#鋼。出現(xiàn)漏油現(xiàn)象的主要原因有以下2點(diǎn):
  (1)由于兩者材質(zhì)的硬度差別很大,在經(jīng)過幾次拆卸后,材質(zhì)較軟箱體上的螺紋精度會(huì)降低,甚至爛扣,不能起到密封作用,從而產(chǎn)生了漏油;
  (2)減速器的放油孔內(nèi)側(cè)多為斜面(圖8),在加工的過程中,由于鉆孔后段上下不對(duì)稱,導(dǎo)致鉆出的孔就會(huì)失圓且和中心線發(fā)生傾斜,在攻絲時(shí)自然就不可能攻出符合要求的螺紋,這也容易產(chǎn)生放油孔漏油。
  針對(duì)以上問題,筆者改進(jìn)了箱體放油孔的結(jié)構(gòu),如圖9所示。
  5.2 新型放油孔結(jié)構(gòu)
  在改進(jìn)的結(jié)構(gòu)中增加了一個(gè)放油套管,放油套管的材料和放油堵材料均為45#鋼,并且成對(duì)加工而成。這種結(jié)構(gòu)在加工過程中很容易保證螺紋的精度,增強(qiáng)了螺紋密封的效果,延長了使用壽命,從而解決了原反復(fù)拆卸后就失效、甚至爛扣問題,杜絕了放油堵處的漏油情況。放油套管和箱體處采用加墊并涂密封膠的密封方式,這種密封方式非常成熟,也不會(huì)存在漏油的情況,這樣就在整體上杜絕了放油孔處漏油的現(xiàn)象。考慮到有些油田存在放油堵被偷盜現(xiàn)象,也可以將放油管和箱體采取過盈配合方式,并且配備防盜螺栓,這樣不但避免了漏油
現(xiàn)象,也解決了放油堵被盜的問題。
  6 減壓透氣裝置
  減速器工作時(shí),齒輪的磨擦?xí)a(chǎn)生熱量,使減速器內(nèi)部溫度比外界溫度高,致使減速器內(nèi)部氣壓高于外部環(huán)境,從而產(chǎn)生漏油等一系列問題,為此每臺(tái)減速器都會(huì)配有減壓透氣裝置。
  6.1 直通式透氣塞
  過去大都使用直通式透氣塞,如圖10所示。
  直通式透氣塞有如下缺陷:
  (1)這種結(jié)構(gòu)的出氣孔偏小,排氣阻尼大,減壓效果差;
  (2)透氣孔與外界是直接連接的,沙塵就會(huì)從透氣帽的小孔進(jìn)入減速器,不但有可能損壞減速器軸承,還有可能堵塞回油孔,產(chǎn)生漏油;
  (3)這種結(jié)構(gòu)沒有防水裝置,當(dāng)減速器所處環(huán)境下雨時(shí),雨水會(huì)從透氣孔進(jìn)入箱體,從而銹蝕齒輪和軸承,影響減速器壽命。
  6.2 改型的呼吸閥
  基于上述分析,筆者改用了呼吸閥,其結(jié)構(gòu)如圖11所示。
  這種結(jié)構(gòu)可有效避免直通式透氣塞存在的不足,它具有如下特點(diǎn):
  (1)加大了透氣孔和透氣效能(原有效透氣面積為100.53mm2,更改后為1274.23mm2,有效面積比原結(jié)構(gòu)增加了11.7倍), 可以有效降低箱體內(nèi)氣壓,避免了由氣壓差產(chǎn)生的漏油。
  (2)在透氣孔中間加裝了銅絲網(wǎng),有效防止了沙塵的進(jìn)入。
  (3)呼吸閥的傘型蓋能避免雨水進(jìn)入箱體,
延長了減速器的壽命。
  7 減速器殼體時(shí)效處理
  為了防止箱體合箱面處漏油,在組裝合箱時(shí),可能發(fā)生合箱面上留有鐵屑使合箱面不嚴(yán)而發(fā)生漏油,另外減速器經(jīng)過一段時(shí)間使用之后,殼體發(fā)生變形,造成合箱面不平,貼合不緊而發(fā)生漏油。為防止殼體變形,需要對(duì)減速器殼體進(jìn)行時(shí)效處理,可防止殼體變形,避免沿合箱面處漏油。目前有3種時(shí)效方法,即自然時(shí)效、人工時(shí)效和振動(dòng)時(shí)效,廠家可根據(jù)工廠條件進(jìn)行選擇和處理。
  8 試驗(yàn)與現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用
  2009年4月初,對(duì)徐州東方減速器廠生產(chǎn)的1臺(tái)減速器進(jìn)行了室內(nèi)試驗(yàn)。通過沖次在2.0、2.4和5.0min-1的情況下的試驗(yàn),減速器正向轉(zhuǎn)動(dòng),各種沖次下中間軸和輸出軸潤滑供油,回油暢通。
  2009年5月開始,改進(jìn)后的新型FSL型防滲漏減速器先后在長慶油田超低滲第二項(xiàng)目部、采油八廠投入現(xiàn)場(chǎng)工業(yè)試驗(yàn),500多臺(tái)防滲漏減速器都運(yùn)行正常,受到各級(jí)設(shè)備管理人員和維修人員的好評(píng)。
  9 結(jié)論
  (1)針對(duì)減速器漏油問題,采取了將減速器軸承外側(cè)進(jìn)油改內(nèi)側(cè)進(jìn)油,改變減速器回油孔結(jié)構(gòu),減輕回油孔的導(dǎo)油負(fù)載,改進(jìn)軸承端蓋為四級(jí)密封等措施,同時(shí)研制了FSL型防滲漏減速器,從結(jié)構(gòu)上徹底解決了滲漏油問題。
  (2)試驗(yàn)和現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用表明,F(xiàn)SL型防滲漏減速器完全滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要求,具有很高的推廣價(jià)值。
  參考文獻(xiàn)
  [1]成大先.機(jī)械設(shè)計(jì)手冊(cè)[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2004
來源:《石油機(jī)械》2010年第38卷第9期