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啤嶺機電設備(上海)有限公司

盾構掘進中主軸承密封的修復方法

2013-09-27

李勝新
(中國石油天然氣管道局第四工程公司,河北廊坊 065000)
  摘 要:德制AVN3080漏水平衡式盾構機在掘進過程中,刀盤主軸承密封損壞,對此提出3種修復方案。經分析對比,Z終選擇了從盾構機供漿管道向刀盤掘進面壓注改性泥漿,對掘進面進行封堵止水,維修人員帶壓進艙,更換密封與壓盤的方法。該方法無需在掘進面拆解刀盤、建豎井或工作廊道,施工難度小,修復速度快,費用低。文章重點介紹了盾構掘進中主軸承密封的修復方法及步驟。
  關鍵詞:盾構機;主軸承密封;修復方法
  
1 故障概述
  2007年3月在川氣東送管道過江隧道盾構法施工到360 m時,盾構機刀盤主軸承密封油脂供油壓力下降,經檢查盾構機刀盤主軸承密壓盤螺栓全部斷裂,壓盤外移變形,二道密封損壞,必須進行修復后才能繼續掘進。掘進面位于江水底部的地層中,地質為砂礫卵石層,水壓0.24 MPa,易坍塌涌水。怎樣才能盡快修復損壞的主軸承密封,外方要求建工作井或人工作業廊道,人員才能進入,拆解刀盤,更換密封、壓盤。
  2 修復方案對比分析
  針對盾構機刀盤主軸承密封損壞問題,提出了3種修復方案。
  (1)方案一:在江中建立一座豎井,豎井內直徑不小于5 m,深度30 m,其中15 m在水中,豎井建成后拆解刀盤,更換密封、壓盤。施工難度大,施工周期5個月,需要投資360萬元。
  (2)方案二:在盾構機刀盤前方修建一段3 m長的工作廊道,通過在水面對江底地層進行地質改良,從盾構機刀盤開口部向外修建工作廊道,拆解刀盤,更換密封、壓盤。施工難度大,施工周期4個月,需要投資270萬元。
  (
3)方案三:從盾構機供漿管道向刀盤掘進面壓注改性泥漿,對掘進面進行無聲封堵止水,維修人員帶壓進艙作業,采取不拆解刀盤的方法,更換密封與壓盤。施工難度小,操作簡單,施工周期15天,費用55萬元。
  經過分析,Z終選擇了方案三。
  3 修復方案實施
  (1)從供漿管道上向刀盤內壓注改性泥漿,使掘進面砂礫卵石層與刀盤之間形成一道厚厚的泥漿黏膜,在氣壓的作用下達到止水止塌的目的,防止在處理密封全過程中涌水涌砂。
  (2)設定人員進艙工作壓力為0.25 MPa,編制人員氣壓工作時間計劃與保障措施。
  (3)完成注漿封水后,清除刀盤內的改性泥漿,具備人員進艙修復條件。
  (4)采用8~10 mm鋼板從刀盤內側焊接堵住刀盤開口部分,防止在處理密封全過程中砂礫卵石層坍塌。
  (5)采用高壓清洗泵對軸承密封部位進行徹底清洗,并檢查密封安裝部位有無砂土污染,必須完全徹底反復清洗后才能進入下一步工作(購置1臺常規高壓清洗泵代用),但水溫應控制在40℃以上,不得超過50℃。
  (6)將事前預制好的密封壓盤(新加工的密封壓盤)對切成兩半套入主軸上,再將接口處焊接成一體(在安裝前應先打磨45°坡口,保留2~3 mm的鈍邊)。
  (7)將壓盤焊接成一體,但應控制其圓弧面與
端面的變形量,防止因變形造成壓盤對密封的損壞。
  (8)采用改制的頂絲,將原來退出的其他三道密封壓入到位,但應注意在壓入過程中采取等距離平衡壓入,防止密封壓盤變形而導致密封損壞。
  (9)為防止第三道密封內存有泥砂污染,可通過主軸承密封油脂壓入系統,再次加壓使主軸承第三道密封退出,進行清洗后再壓入。
  (10)在第三道密封壓入到位后,安裝第四道新密封(應預先將新密封圈在某部位切斷,切口部形成45°角接口,保持接口光滑平整打磨備用),將切斷的密封圈套在主軸上,夾具夾緊密封兩端斷口進行粘合連接。完成對接粘接后采用絲綢布進行加固補強,密封壓盤均勻壓入,壓入到位后檢查各
部間隙是否正常,經檢測確認,各部壓入尺寸到位后安裝并均勻緊固螺栓。
  (11)增壓盤焊接應在密封安裝到位后進行,壓盤焊接可采用J422焊條,間斷焊,每隔100 mm,焊接100 mm,焊縫高度不小于12 mm。
  (12)為防止卵石對壓盤再次造成損壞,在密封壓盤外再新增加厚度不小于30 mm的壓盤,其外徑應比密封外徑大200 mm以上,焊接在盾構機體上,焊接坡口為U型,坡口角度為30°,坡口深度為15 mm,但在焊接新增壓盤時,必須使壓盤與主軸承密封壓盤螺栓孔安裝端面的間隙不小于2 mm。盾構機大刀盤主軸防水密封裝置修復結構如圖1所示。
  4 實施效果
  通過700 m連續掘進,并經過3次檢查與油脂壓力連續監測,油脂壓力、消耗量變化在正常范圍之內,密封工作正常,沒有發現滲漏,修復效果良好。本次修復直接費用17.9萬元,用時13天。
來源:《石油工程建設》第33卷第5期