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啤嶺機電設備(上海)有限公司

磨煤機下架體傳動軸浮動密封改造方案

2013-01-31

(揚中坤元電力設備有限公司)
  根據節能、增效、環保的宗旨,我公司對ZGM(HP)、(MBF)等中速磨煤機的轉動軸浮動密封予以改造,并對改造方案進行大量的論證,實踐證明密封效果顯著,得到廠方和業內人士一致好評。先把改造方案基本原理、理由及具體機構,闡述如下:
  一、概述 
  (一)進行的必要性:
  磨煤機氣封環采用銅板間隙密封,密封間隙0.5mm,造成密封機和風量只能滿足四臺磨煤機運行,在暖備用磨煤機時,因密封風壓低造成跳磨常需要停運一臺磨煤機而投入油槍助燃,造成運行成本升高,特別是近幾年煤炭市場緊張,電廠用煤質惡化,磨煤機檢修工作量大,切磨頻繁,燃用油量增加更多。同時,磨煤機銅板密封裝置在間隙增大及內氣封環、下裙罩磨損情況下,石子煤大量外漏,嚴重污染環境并加劇磨損,導致停運檢修次數增加,且漏泄檢修困難,降低了磨煤機備用率,影響機組安全穩定運行。因此密封裝置的改造勢在必行。
  改造后密封性能穩定可靠,減少了維護工作量,提高了磨煤機備用率,減少因磨煤機故障限負荷次數和粉塵泄露,保證安全穩定運行,且改善了現場衛生環境。
  (二) 原磨煤機氣封存在的主要問題
  原系統或設備的基本情況:系統或設備簡述:磨煤機轉動軸部位設置三道銅環做間隙密封,封住密封石子煤。
  磨煤機氣封環采用銅版間隙密封,密封間隙0.5mm。且磨煤機的轉動軸在運動過程中,一般處于晃動中,有時也有可能在磨煤機負荷較大時,因為風量不足,導致細石子、煤粉顆粒進入迷宮間隙,由于銅制密封環與鋼制轉動軸徑間的華移速度大117.25米/分鐘,他們與石子煤、煤粉顆粒之間產生摩擦,產生刺耳尖銳的噪音,并使間隙不斷闊大,且密封效果很快失效,致使密封風壓急速下降,造成密封風機風量只能滿足一四臺磨煤機運行,在暖備用磨煤機時,為防止密封風壓低造成跳磨常需要停運一逃磨煤機而投入油槍助燃,造成運行成本升高。
  (三) 需要通過技術發行解決哪些問題
  提高氣封環密封性能,使其做到穩定可靠;延長使用壽命,做到密封環壽命達到一年;而且維修方便,檢修工期只需1天,提高磨煤機備用率的功效。保證密封風漏量減小到幾乎為零。
  二、方案論證 
  方案描述:
  改造是在不改動和不損壞原磨煤機機體部件及緊固件,個改造效果差,可采用滿足要求修復工藝。確保能及時全面地恢復到改造前狀態。
  改造后能達到預期的效果:提高氣封環密封性能,使其做到穩定可靠;延長使用壽命,維修方便,提高磨煤機備用率,實現了傳動軸浮動密封不再漏風、漏粉,達到安全、文明生產要求。保證密封風量,在一臺密封風機運行時,磨煤機密封風耗量降低,基本不漏風。
  三、項目規模及結構內容
  (一)項目方案及內容綜述:將原來的銅質密封環改為炭精密封環,因炭精環本身具有潤滑和耐磨的超強功效,能夠提高磨煤機備用率,不再漏風、漏粉,真正能達到安全、節能、高效。
  (二)使用炭精密封,確保了轉動軸不磨損,并炭精環磨損后可自行收縮,延長了檢修周期。
  (三)有效解決了,因銅快密封造成的刺耳噪音,并上部機械密封方式也大幅降低了磨合噪音。
  (四)工程計劃開竣工時間:結合磨煤機檢修進行(或備用磨煤機施工)。
  (五)項目主要設備不見構成及步驟:
  拆除原有密封裝置,更換上、下兩層密封:
  1、上部做成機械密封,阻擋石子煤粒進入密封室;
  2、炭精環根據原轉動盤材質選型,確保對原轉動盤不磨損的耐磨密封材質。
  (六)施工設備狀態:設備安裝時,不需對磨煤機解體,被施工磨煤機需處于停運狀態
  (七)工程施工周期:單臺磨煤機2天。
  (八)設備制造周期為20天左右。
  四、經濟效益分析
  提高了密封環密封效果,使其能做到穩定可靠,使用壽命延長到二個磨煤機小修周期,做到維修方便,炭精環更換兩小時完成,提高了磨煤機備用率,實現了轉動軸浮動密封不再漏風、漏粉,達到安全、文明的生產要求。
  我們把改造后的密封風機與改造前的進行了比較。
  從以上數據可以看出,在磨煤機出力相同的情況下,磨煤機和密封風機電流都有大幅度下降,此表明磨煤機內部磨損降低,經濟性有所提高,這對磨煤機檢修周期的延長產生了積極的影響。
  改造后的密封風機電流降低,節能,隨著各臺磨密封風環改造后,能實現五臺磨同時運行,密封風量夠用,不再停磨投油,從而實現節約助燃油的目的。
  我公司一直致力于研究磨煤機的密封問題,并有自己設計開發的一些相應的配套產品問世,這些產品技術含量極高,屬我公司自主產權機密技術。為了防止業內不法廠商,盜用我公司技術,誤導消費企業,給我公司和用貨商造成不必要的損失。特此申請專利,請予核實。
  六、鄭重聲明:以上技改方案及技改成果歸本公司所有,并申請有四項國家“發明”和“實用新型”專利,受國家知識產權專利保護(專利名稱:磨煤機渣室動密封結構;申請專利號:200910034635.2/200910034636.7/200920231207.4/200920231206.x),所有生產過程嚴格執行GB/TI9001--2000--ISO9001:2000九千質量管理體系標準。