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啤嶺機電設備(上海)有限公司

ZLY1045減速器高速軸定位軸承座損壞的處理

2011-12-16

作者:李昌?!≈艹枴O宇
(淮海中聯水泥集團有限公司)
  1、故障現象及分析
  某公司2號Φ4.2m×13.2m水泥磨傳動方式是兩邊雙傳動,使用的減速器型號ZLY1045,功率2000kW,輸入轉速985r/min,速比9.022,是重慶齒輪箱有限責任公司生產的。在巡檢中發現1臺減速器高速軸軸承軸向振動增大,振速Z大值12mm/s,為此停機檢查。該減速器高速軸有3個支承軸承,兩端為自由軸承,中間為定位軸承,打開后發現中間定位軸承座位端面開裂約1/2,造成軸承軸向定位失敗,這是軸承軸向振動大的主要原因。
  軸承座開裂原因分析
  1、從軸承座損壞斷面看,此軸承座存在氣孔、夾渣等鑄造缺陷,造成強度下降。
  2、因減速器傳動齒為斜齒,從圖1可知,從主傳端看,高速軸順時針運轉,齒輪嚙合時使軸承產生軸向力,且受力方向指向輔傳端。
  3、自使用開始,帶動此減速器的電動機的電流就比另1臺高10A左右,說明此減速器受力大,另外,此減速器已使用15年之久。
  以上因素綜合導致軸承座的疲勞破壞。
  2、措施
  因軸承座下半部和減速器箱體是整體鑄造,現場根本無法修復,如拆除運回廠家處理,需要30天,周期太長,根本不現實,于是技術人員經分析研究,將靠近輔傳端的軸承進行定位處理(原為自由軸承)。
  1、通過測量,在靠近輔傳軸承的外壓蓋與軸承之間加工1個定位擋套,尺寸為Φ350mm×3700mm×30mm,且做成兩半,不需要拆對輪就能安裝。在壓蓋下調整加墊,使壓蓋止口與擋套之間保持0.2mm~0.3mm的間隙,作為軸承受熱膨脹間隙,以免軸承發熱。定位設計結構示意見圖2。
  2、對大齒輪與兩側小齒輪嚙合間隙進行壓鉛比較,減速器座損壞一側的大小齒輪齒頂隙平均比另一側小2mm,齒側隙小0.1mm,由此說明這一側減速器受力大。將該側小齒輪、減速器、電動機向外調整2mm,結果兩邊電流相差2A~5A,趨于平穩。
  3、對減速器放油后清理,檢查減速器內部,Z后更換新油。
  3、實施效果
  我們采取上述措施僅用36小時就完成了,開機試車,減速器軸承振速Z大值2.6mm/s。投入生產使用兩年多,設備運轉正常。
來源:《水泥》