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啤嶺機電設備(上海)有限公司

8BA-12型清水泵軸承箱密封結構的改進

2014-05-09

俞元麟
(中國長城鋁業公司水泥廠,鄭州市 450041)
  我廠是年產50萬t普通硅酸鹽水泥的濕法回轉窯生產廠家。水泥系統的生產用水,設備的冷卻水,均由3臺8BA-12型離心式清水泵供給。由于該泵軸承箱密封結構設計不合理,造成泵在24h連續運轉過程中,潤滑油泄漏嚴重,每班泄漏量達5kg,為此我們對清水泵軸承箱的密封結構進行了改進。
  原清水泵軸承箱的密封結構見圖1,是采用碗形擋油圈與粘封油圈,通過端蓋壓緊進行密封。此種密封結構存在以下缺陷:

圖1 清水泵原軸承密封結構
  1)碗形擋油圈與軸間存在間隙。
  2)端蓋導油槽回油不利。
  3)粘封油圈密封效果差,使用周期短,2~3天即失去密封作用。
  針對以上情況,我們對清水泵軸承箱的密封結構做了較大的改進。軸承箱密封結構改進如圖2所示。改進的步驟如下:

圖2 清水泵改進后軸密封
  1)取消清水泵軸承箱原有密封結構,重新設計制作密封構件,密封材料采用無骨架油封。油封安裝時,在唇口凹下部分填充潤滑脂。一是防止灰塵、雜質進入,二是延長其使用壽命。
  2)取消機械油潤滑,改用2號鋰基脂或2號鈣基脂作為軸承潤滑材料。
  3)增加擋油環,為防止軸承潤滑脂在泵運轉時甩入軸承箱內。擋油環外徑與泵軸承箱內孔間隙定為0.25mm,相應地將兩軸承間間隔套軸向尺寸縮短,由320mm車削至165mm,以保證定位要求,使軸承更有效地得以潤滑。
  8BA-12型清水泵軸承密封結構經過上述改進后,1997年8月投入了使用,密封效果好,兩年多來,沒有出現泵的泄漏問題,節約了大量的潤滑油。

來源:《水泥》1999年11期