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啤嶺機電設備(上海)有限公司

滑履磨機試運轉時所遇到問題及解決措施

2013-11-28

剛梅林
(洛陽礦山機械工程設計研究院)
  陜西堯柏特種水泥廠2000t/d新型干法水泥生產線,其磨機選用由中信重型機械公司生產的2臺Ø4×13m雙滑履磨,設計產量75t/h,研磨體Z大裝載量為180t,中心傳動,主電機功率為2500KW,該雙滑履磨技術較成熟,現為許多廠家所選用,滑履磨相對于中空軸磨,具有重量輕,加工工藝簡單、加工時間短、價格便宜等優(yōu)點。但在磨機試運轉過程中出現一些問題,本文就其原因及處理方法做一介紹。
  1 漏球
  運轉時研磨體Ø17小球有部分從出料裝置漏出,漏球的原因是出料篦板的兩塊中心篩板在安裝時不平整,有錯位;二是出料篦板中的外篦板與二倉的非標環(huán)溝襯板之間沒有填充鋼板,造成間隙過大,這時應停磨檢查,填充鋼板把縫隙焊死。
  2 漏料
  成品料從出料裝置的排渣口排出,造成漏料原因是原設計的出料罩篩筒排料面積過小,造成料品堆積,從排渣口大量漏出。 
  解決方案:(1)做一導料槽,從排渣口聯(lián)接到出料罩下端的輸送螺旋裝置內,使漏料與從出料口排出的成品料一起進入選粉機; (2)改進出料篩筒的沒計,使其滿足滿負荷量篩分要求;(3)打開排渣口的擋蓋閥板,使其傾斜一定角度,這樣漏料就被出料上端抽風抽出。
  3 主電機電流波動
  50%負載運轉時,進料量為45t,增加喂料量到49t時,主電動機電流突然波動加大,波動幅度15A (正常情況下電流波動約4A左右),情況異常。
  電流波動的原因:研磨體一定時,增加喂料量,使球料比降低,對鋼球產生緩沖作用,其沖擊力減小,降低了研磨體的粉磨體的效率,使滑履溫度聲高(測量升高0.5℃),主電動機電流不穩(wěn)(電流圖形由基本直線形變?yōu)檎仪€形),波動幅度加大(由4A變?yōu)?5A)。
  解決方案:應及時減少喂料量,效果明顯,主電動機電流波動正常。
  4 飽磨
  80%負載運轉時,發(fā)現有料往回返現象,且磨音較為發(fā)悶,產生飽磨。其特征是磨機的進出料失去平衡,磨內存料過多,磨機電流負荷下降,磨頭負壓下降,磨尾負壓上升,磨尾下料少,出現返料。
  產生飽磨的原因是:(1)料過多或入磨物料粒度過大,易磨性差而未能及時調整喂料量:(2)入磨物料水份過大,通風不良,造成隔倉板堵塞,使磨內存料過多,對鋼球產生緩沖作用,降低研磨體的粉磨效率;當磨機出現飽磨時,應及時查明原因,分別解決。一般是先減少喂料量,如果效果不明顯,則需停止喂料或加入干礦渣、煤等助磨物料,待磨音正常后,再逐漸加料至正常操作。
  5 出料端滑履軸承溫度偏高
  當負載由50%增加到80%時,出料端滑履軸承溫度上升很快,運轉3h左右后,滑環(huán)溫度就從30℃上升到70℃,同時出料端稀油站 的高、低壓油泵壓力下降很快,低壓油泵壓力低于0.12MPa后,其供油的高位淋油困難,且出料端滑履軸承溫度還有加速上升趨勢;當泵出口壓力過低時導致磨機跳停。
  原因分析:該磨機在設計中,滑履瓦體沒有設測溫點,而是通過測量滑環(huán)的溫度來反映。當磨機在運轉過程中,其研磨物料所消耗的能量只占總能耗的一小部分,而大部分能量都轉變?yōu)槁暷芎蜔崮堋4罅康臒崃客ㄟ^襯板傳遞給簡體和滑環(huán),再通過滑環(huán)傳遞給軸瓦,該磨機采用焊接滑環(huán)結構的設計,即滑履與簡體是直接焊在一體的,中間又無隔熱層,簡體內的物料和研磨體溫度一般可達到120℃以上,容易導致這部分熱量直接傳遞到滑環(huán)和軸瓦上使軸瓦和滑環(huán)的溫度升高。為此要降低滑環(huán)溫度可改進其設計結構,先在筒體內部靠近滑環(huán)附近1m處和滑環(huán)腹板上增涂隔熱漆(GB 2705-81,保溫隔熱油漆),厚度1~2mm,再在筒體和襯板之間增加隔熱層,加裝5~10mm厚隔熱石棉板、加裝隔熱石棉板后,簡體溫度同比下降6~ 8℃,滑環(huán)溫升變緩、變低。
來源:《礦山機械》2005年01期