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啤嶺機電設備(上海)有限公司

6205軸承異常失效分析實例

2013-10-16

呂永江 俞炎江 周文娟
(浙江新昌皮爾軸承有限公司,浙江新昌 312500)
  摘 要:通過常規金相檢驗,并結合清潔度檢驗分析了6205軸承失效的原因。結果表明:該軸承由于工作在惡劣的環境中,且密封不當,致使其內部的潤滑脂受到嚴重污染,導致軸承過早失效。
  關鍵詞:滾動軸承;失效;密封;潤滑脂
  用戶反饋6205-ZZD軸承在使用不到一天的時間,就出現噪聲異常而失效。6205-ZZD軸承安裝使用在某型號的電動機上,其轉速為5000r/min。從失效軸承的表觀情況來看,軸承、附件和潤滑脂都已成黑色,清洗后發現軸承內、外圈溝道有小面積剝落,但鋼球尚完好。現對其失效原因進行分析。
  1 硬度和回火穩定性檢驗
  如果套圈回火不足,使用過程中內部組織中的部分殘余奧氏體會發生馬氏體轉變,這樣軸承的體積就會發生變化。如果由此導致圓度變形,就會影響軸承的噪聲。因此,有必要對失效套圈進行回火穩定性試驗。回火溫度為160℃,時間4h,回火前、后的硬度測試結果如表1所示。
  硬度檢測結果表明:軸承的回火時間足夠,其硬度差在1HRC之內,符合JB/T 1255-2001標準要求。
  2 金相檢驗
  淬、回火組織的好壞及溝道質量直接影響到軸承的使用壽命。如果淬火過熱,會導致脆性增大,使得溝道易發生剝落。對軸承進行冷酸洗檢查未發現溝道磨削燒傷。其內、外圈的淬、回火組織均為隱晶馬氏體+細小結晶馬氏體+適量的均勻分布的細小殘留碳化物+適量的殘余奧氏體,按JB/T 1255-2001標準評定為2.0級,屬正常的淬、回火組織(圖1、圖2)。對試樣磨拋后進行非金屬夾雜物和碳化物不均性檢驗,結果見表2。從表2可知,該材料符合GB/T 18254-2002標準的要求。

  3 清潔度檢驗
  從失效的樣品軸承上取適量的潤滑脂浸于足量的120號過濾汽油中,用超聲波清洗5min以上,待潤滑脂均勻分散在油中,將所收集到的溶液利用微孔過濾器進行過濾,使之通過0.8μm的過濾膜。將所得濾膜經90℃烘干30min,并在盛有干燥劑的冷卻器皿中冷卻30min。取出過濾膜放在40倍光學顯微鏡下以不同視野進行觀察,發現有異常雜質,見圖3。
  從圖3中可以看出:油脂已經受到了嚴重的污染,顏色呈現黑色,其中還夾雜有細小的沙粒、橡膠碎片及微小的鐵屑等。由于軸承的密封件為鐵質的不帶橡膠的防塵蓋,排除密封件橡膠脫落的可能。
  將同一批次正常產品進行類似的對比試驗,方法同上。結果是過濾膜上為淡藍色且均勻分布的清潔油脂,沒有發現任何異物。
  4 失效分析
  從以上的各項檢驗結果表明:該軸承的失效不是軸承本身的原因所致。
  為了尋找軸承真正的失效原因,對軸承的使用工況進行實地考察。該軸承使用在紡機電動機的轉動軸上,電動機高速運轉的同時,橡膠傳動帶與皮帶輪之間產生磨擦,產生很多橡膠微粒與碎末,而6205-ZZD的防塵蓋與內圈不接觸,密封性能不是很好。加上防塵蓋在運轉過程中受到離心力作用,使得自身與軸承的內圈間隙更大;而且軸承在裝配過程中,操作不當,使防塵蓋有一定的松動。結果導致較大的橡膠微粒、碎末及其他雜質進入軸承內部,嚴重污染了油脂。而且尺寸較大的污染顆粒在軸承運轉的過程中,勢必引起碰撞與摩擦,產生異常聲,Z終導致軸承的早期異常失效。
  5 結束語
  由此可見,在軸承工況比較惡劣時,一定要注意其密封結構的選擇,且應保證軸承的正確安裝使得密封達到要求。
來源:《軸承》2010年l0期