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啤嶺機電設備(上海)有限公司

一起設備潤滑事故的分析

2013-06-28

王光周
(河南省鞏義市化肥廠)
  不久前,我廠一臺氮氫氣體壓縮機發生連桿拉斷、滑道燒壞、機殼打爛的事故。事故發后生,操作工和修理工都不承擔責任,各執一理,爭論不休。我們及時組織設備科有關工程技術人員,抓住手資料,做好跟蹤調查,分析如下。
  損壞情況:4號壓縮機低壓側平行列連桿中部折斷,并嚴重彎曲,斷痕表面全新,曲軸瓦無損,十字頭摩擦面呈微藍色,十字頭與滑道抱死,摩擦面拉毛嚴重,局部出現凸凹相對一毫米之多。
  調查情況:據操作工說,事故前2小時發現油壓偏低,在0.05Mpa左右(正常油壓為0.2Mpa),但誤認為是壓力表不準;事故發 生前4 0分鐘檢查仍未發現異常現象,潤滑油亦無變質、變色跡象。
  分析結果:拆機檢查油泵進口濾網幾乎全被堵死,油泵以后油路無堵塞現象。此機油路為:油泵進口過濾網-機油泵-曲軸-連桿-十字頭銷-十字頭外部油槽噴入滑道。如果油壓太低,在潤滑油流到曲軸和十字頭銷處壓力消失已盡,短時間內雖有微量的油進入滑道,但隨溫度的不斷升高,十字頭與滑道以每秒3.3米的速度作往復直線運動,若供油嚴重不足會造成金屬熱脹,導致摩擦力逐漸增大,直到接觸面拉毛、抱死、拉斷連桿、打壞機體。
  通過分折,我們認為事故發生前是有征兆的,缺油部位溫升明顯,同時會發生異常聲音,電機電流增大或波動。作為操作工,應不斷地巡回檢查各部位油壓、油位、潤滑部位的潤滑情況,動力負荷、電流變化情況,如發現缺油或供油量偏小,一定要及時處理。因此,此次事故完全是潤滑、保養不周造成。
來源:《中國設備工程》1993年第08期