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啤嶺機電設備(上海)有限公司

ATOX 32.5立磨磨輥潤滑系統維護的幾點經驗

2014-01-14

賈陽
(國投海南水泥有限公司,海南昌江 572700)
  我公司2000t/d生產線生料粉磨設備是進口的ATOX32.5立磨,1997年投入生產。由于公司地處海南,氣溫較高,磨輥選用了Mobil SHC 639(VG1000)高粘度潤滑油,在生產中磨輥潤滑系統多次出現故障,通過不斷的摸索,我們總結出一些處理的方法。
  1)1997年12月崗位工巡檢時發現磨輥潤滑系統回油時間比以前明顯延長,從觀察玻璃管看到回油管內長時間斷流,技術人員調節了真牽開關后效果仍不明顯。經過連續觀察,發現在中午時潤滑系統運行良好,夜間情況Z差。結合當時正值寒流來襲,夜間氣溫已降至10℃以下,技術人員判斷故障原因是回油溫度太低。由于此系統未給油管設計外保溫,當夜間環境溫度低時,潤滑油在裸露的回油管內很快被冷卻,粘度增高,流動性變差,致使回油泵吸油不暢,回油管長時間斷流。實施外保溫措施后,斷流現象消失。
  2)1999年1月崗位工發現磨輥潤滑站油箱油位降低,停磨檢查時發現3號磨輥中心架處滲油,輥子端蓋處漏油,由于接近中修時間,我公司決定用加注密封脂的方法減少磨輥漏油量,維持設備運轉。由于設備說明書中未說明磨輥密封一次應加入多少密封脂適宜,潤滑工按照經驗往密封口內各加注了2油槍潤滑脂,運轉后根據油箱內油位下降速度判斷漏油量明顯減少,漏油被控制住了,之后,又相繼給其它幾個磨輥補加了密封脂,但在隨后幾天內潤滑站回油過濾器頻繁堵塞,新濾芯換上幾小時就報警,幾天之內將庫存濾芯全部用完。只得將舊濾芯清洗后再次使用。二次使用的濾芯的透油能力遠低于新濾芯,致使回油泵回油能力大大降低,磨輥內的積油越來越多。
  仔細檢查換下的濾芯,發現濾芯表面粘滿密封脂,油箱中潤滑油的顏色也變黑,確認是密封脂加注過多所致。
  為此,我們專門做了密封脂填充試驗。沿磨輥圓周4個點,每個點補密封脂10~15g,即可將密封圈之間空隙充滿,由此可見以前補加2油槍(600g)遠遠超過了設備的需要。此后,潤滑工每隔3個月按量補充密封脂一次,再未出現過過濾器被密封脂堵塞現象。
  3)2001年2號磨輥回油管接頭處破損,由于更換的新管是由原廠直接供貨,故在安裝前未對回油管進行保壓試驗。安裝后發現2號輥回油十分緩慢,加油泵間隔很長時間才運轉一次,檢查磨輥油位偏高,懷疑回油泵磨損,造成回油不暢,更換回油泵后,故障仍未消除。由于更換回油管之前系統運行良好,因此推斷故障是由更換回油管引發的,將回油管拆下,做保壓試驗,發現油管中部有2個小洞,重新更換回油管后,系統恢復正常。
來源:《水泥》2004年11期