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啤嶺機(jī)電設(shè)備(上海)有限公司

DTM350/600型磨煤機(jī)傳動機(jī)振動故障原因分析和處理方法

2014-01-15

毛偉遜 張鐵軍
(檢修公司鍋爐隊)
  摘 要:文章就磨煤機(jī)傳動機(jī)振動故障問題進(jìn)行了系統(tǒng)分析,找出了傳動機(jī)振動故障發(fā)生的原因并采取適當(dāng)?shù)奶幚矸椒ㄏ斯收?,保障了磨煤機(jī)的安全運行。
  關(guān)鍵詞:低速磨煤機(jī)傳動機(jī);振動故障;處理方法
  0 概述
  我廠三四期機(jī)組為200MW容量機(jī)組,其中每臺機(jī)組機(jī)制粉系統(tǒng)采用四臺DTM350/600筒式鋼球磨煤機(jī),制造廠商為北京電力設(shè)備廠。5號機(jī)組4臺磨煤機(jī)在1983年12月31日Z早投入運行。在實際工作中,磨煤機(jī)傳動機(jī)振動故障頻發(fā),制約著磨煤機(jī)的安全運行,經(jīng)常出現(xiàn)機(jī)組限負(fù)荷。因此找出傳動機(jī)振動故障的原因,采取適當(dāng)?shù)奶幚矸椒?,消除傳動機(jī)振動故障,方能保障磨煤機(jī)安全運行,提高機(jī)組的安全性和經(jīng)濟(jì)性。
  1 設(shè)備規(guī)范:
  1.1 磨本體:
  筒體有效長度為——600cm
  有效直徑——350cm
  轉(zhuǎn)速——17.69r/min
  Z大裝球量——53t
  有效容積57.73m3
  
出力——30t/h
  1.2 傳動機(jī):
  大齒輪——齒數(shù)190,碳素鑄鋼ZG45I,模數(shù)26mm,壓力角α=20°
  小齒輪——齒數(shù)23,合金調(diào)質(zhì)鋼35SiMn
  軸承——型號3644(Φ220×Φ460×1450)
  1.3 電動機(jī):
  型號——JSQ158-6 2臺
  額定功率——550kw/h
  轉(zhuǎn)速——985r/min
  2 磨煤機(jī)傳動機(jī)存在的問題
  自2002年起,我廠磨煤機(jī)傳動機(jī)共檢修49次,振動故障存在問題總共分3大類:
 ?。?)齒輪傳動不良引起振動;
 ?。?)軸承故障引起振動;
 ?。?)聯(lián)軸器故障、地腳螺栓松動等外部原因引起振動。
  在2012年上半年傳動機(jī)便進(jìn)行大修兩次,分別為#5丙磨煤機(jī)南側(cè)傳動機(jī)大修和#6丁磨煤機(jī)北側(cè)傳動機(jī)大修。傳動機(jī)振動過大故障不僅影響著磨煤機(jī)設(shè)備本身安全運行,同時降低了磨煤機(jī)工作效率。例如#5丙磨南側(cè)傳動機(jī)振動超標(biāo)引起傳動效率降低,直接導(dǎo)致南側(cè)#1號電機(jī)電流增大,如歷史趨勢圖(2-1)所示,大修前#1號電機(jī)與#2號電機(jī)電流峰值差為2A。

(2-1)
  #5丙磨南側(cè)傳動機(jī)大修過后如趨勢圖(2-2)所示,#1號電機(jī)與#2號電機(jī)電流峰值差為1A。

(2-2)
  通過比較歷史趨勢圖,過大修后#1號電機(jī)耗電量減少1A,降低了廠用電,提高了機(jī)組經(jīng)濟(jì)性。
  3 引起傳動機(jī)振動過大原因淺析及處理方法
  3.1 齒輪傳動不良引起振動
  傳動機(jī)齒輪、筒體大齒輪嚙合不良,過度磨損會引起齒輪失效,使振動增大。
  3.1.1 齒輪折斷引起振動
  齒輪折斷是傳動機(jī)傳動失效的重大事故之一,其引發(fā)原因也有很多,大體可以歸納為以下幾點:
  3.1.1.1 因過載發(fā)生齒輪折斷
  常態(tài)下,齒輪過載折斷的情況極少發(fā)生,但在電動機(jī)繞組損壞時,兩側(cè)電動機(jī)出力不均情況下,易導(dǎo)致單側(cè)傳動機(jī)過載,從而發(fā)生齒輪過載折斷現(xiàn)象。斷裂后由于齒輪受力不均,將導(dǎo)致齒輪跳動,使壞齒傳動失效。在磨煤機(jī)運行時,兩臺電機(jī)需運行平穩(wěn),電流相差不大于2A。
  3.1.1.2 因疲勞發(fā)生齒輪折斷
  傳動機(jī)齒輪與大齒輪傳動比i=8.26,雖然小齒輪表面淬火處理后硬度為HRC40~45比大齒輪硬度略大,但傳動機(jī)齒輪扭矩小,彎曲強度較低,且受載次數(shù)較多,導(dǎo)致傳動時小齒輪疲勞折斷概率增大。在齒輪單側(cè)工作時,根部彎曲應(yīng)力一側(cè)為拉伸,另一側(cè)為壓縮,齒輪脫離嚙合是,彎曲應(yīng)力為零,當(dāng)脈沖式彎曲應(yīng)力的峰值超過彎曲疲勞極限時,齒根部分將產(chǎn)生疲勞裂紋,隨著裂紋逐漸擴(kuò)張,將產(chǎn)生疲勞折斷。然而在生產(chǎn)中,Z為常見的齒輪折斷原因則為意外行疲勞折斷,由于傳動機(jī)和大齒輪嚙合采用開式齒輪,在磨煤機(jī)運行時,如端蓋封頭螺栓松動或斷裂,則會導(dǎo)致磨體中硬物掉落在齒輪嚙合面上,將齒輪硌傷,齒輪淬火面被破壞,齒輪受力不均勻,強度下降。此時齒輪嚙合跳動增大,導(dǎo)致傳動機(jī)振動超標(biāo),并伴有周期性的雜音聲,如發(fā)現(xiàn)不及時,將極有可能導(dǎo)致齒輪折斷。例如在2011年#6丁磨檢修中,北側(cè)傳動機(jī)檢測振動超標(biāo),振動達(dá)0.15mm,晃動達(dá)0.18mm,并伴有清脆的雜音,經(jīng)檢查為傳動機(jī)齒輪疲勞折斷。更換新齒輪后,振動缺陷完全消除。
  3.1.1.3 因兩齒軸線不平行發(fā)生齒輪折斷
  用著色法檢查傳動機(jī)齒輪與大齒輪嚙合時,兩周先不平行同時歪斜,齒側(cè)間隙較大,導(dǎo)致單面偏接觸:齒輪圈上接觸區(qū)呈三角形或梯形,齒輪單邊受力大,整體齒輪嚙合呈“三叉”式,齒輪端面與會裝中心線不垂直,形成游離接觸。長期運行造成齒輪單邊磨損嚴(yán)重,齒輪端面跳動誤差增大。齒輪承受重載或頻繁啟停機(jī)組,導(dǎo)致齒輪單邊過載折斷。應(yīng)對磨煤機(jī)軸系進(jìn)行中心校核找正,保證齒側(cè)間隙在0.25~0.60mm,大齒輪與傳動及齒輪嚙合延齒長不小于85%,延齒高方向不小于65%。兩齒輪中心距誤差不得超過0.15mm,消除傳動機(jī)齒輪軸傾斜偏差,使軸系基本平行中心線,改善大小齒輪嚙合狀態(tài)。
  3.1.2 齒輪膠合引起振動
  傳動機(jī)與磨體大牙輪的傳動屬于低速重載傳動,因此齒面間潤滑油膜不易形成,嚙合區(qū)常因缺少潤滑溫度升高而引起潤滑失效,致使兩齒面直接接觸并相互粘連,當(dāng)齒輪轉(zhuǎn)動時,齒面較軟的齒輪沿滑動方向被撕下而形成溝紋。導(dǎo)致齒輪嚙合不良,齒輪摩擦力增大,瞬時傳動比跳動增大,齒輪載荷分布不均出現(xiàn)齒面跳動。齒輪膠合Z明顯的表現(xiàn)為齒輪干燥,傳動機(jī)齒輪箱觀察孔溫度高,且傳動機(jī)噪音增大,傳動機(jī)振動超標(biāo)。應(yīng)縮短噴油潤滑周期,保證噴油嘴通常,風(fēng)壓正常,以確保噴油能正常噴至齒輪嚙合區(qū)。
  3.1.3 齒輪磨損引起振動
  當(dāng)磨煤機(jī)筒體出現(xiàn)甩粉時,煤粉、碎鋼球等雜質(zhì)極易進(jìn)入齒面間,煤粉和碎鋼球進(jìn)入齒間面后,將堆積到齒根基圓部,這些不僅破壞齒根還會破壞相嚙合的齒輪的齒面和齒頂,嚴(yán)重時將會在嚙合時將兩齒輪頂起,導(dǎo)致齒頂間隙增大,齒輪嚙合面變小,齒面磕傷,并且使
傳動機(jī)軸承出現(xiàn)水平應(yīng)力,導(dǎo)致齒廓嚴(yán)重變形,使傳動機(jī)振動嚴(yán)重,且噪聲大。應(yīng)對齒輪嚙合面進(jìn)行清理,對齒廓變形區(qū)域進(jìn)行打磨,并進(jìn)行淬火處理,對軸系重新找正,保證齒頂間隙在1.5~2.5mm。如齒輪節(jié)圓處磨損大于30%,則可以考慮將磨煤機(jī)改為反轉(zhuǎn)或更換齒輪。
  3.1.4 筒體大齒輪半齒圈結(jié)合面間隙過大引起振動
  筒體大齒輪由兩個半齒圈組合而成,半齒圈連接螺栓松動會導(dǎo)致半齒圈結(jié)合面間隙過大,導(dǎo)致大齒輪端面與筒體中心線不垂直,大齒輪端面誤差增大,工作時齒輪端面跳動強烈,一般伴有周期性的振動和雜音。在檢修中應(yīng)把間隙控制在0.10mm之內(nèi),如單側(cè)間隙過大,可在間隙部位加墊片找平,并重新調(diào)整連接螺栓,消除齒輪端面誤差,減少兩半齒圈不平行度。
  3.2 軸承故障引起振動
  傳動機(jī)軸承為3644調(diào)心滾子軸承,當(dāng)軸承或軸損壞或安裝檢修工藝不符合要求時,則會引起軸和軸承振動過大。
  3.2.1 軸承與軸過盈配合緊力不足而引起振動
  軸承與軸配合方式為過盈配合其配合之間有0.02mm~0.03mm的緊力。隨著軸承老化當(dāng)軸承內(nèi)套與軸的緊力不足時,導(dǎo)致轉(zhuǎn)動軸承與軸產(chǎn)生自由度,使軸承溫度過高,如喪失緊力,出現(xiàn)間隙,則會導(dǎo)致軸在軸承中串動,對軸承和軸肩造成磨損,使軸承振動增大。
  3.2.2 軸承磨損引起振動
  若軸承有無麻點、裂紋、重皮等缺陷,表明軸承已出現(xiàn)疲勞磨損,導(dǎo)致軸承強度下降,摩擦力增大,軸承面凹凸不平,產(chǎn)生交替激振動。傳動機(jī)工作時承受重載,軸承滾子會產(chǎn)生磨損,導(dǎo)致滾子直徑大小不一,滾子直徑相差過大導(dǎo)致軸承轉(zhuǎn)動時導(dǎo)致徑向載荷分布不均,轉(zhuǎn)動時會導(dǎo)致軸承內(nèi)套跳動。在低速重載下,軸承會產(chǎn)生永久變形,滾道表面形成凹坑,軸承內(nèi)套、軸及各套件整體下移,導(dǎo)致傳動軸與減速機(jī)低速軸不同心。使軸承在運轉(zhuǎn)中產(chǎn)生劇烈振動和噪聲,以致軸承不能正常工作。應(yīng)檢查軸承徑向間隙,當(dāng)徑向間隙超過0.40mm需更換軸承。
  3.2.3 軸承潤滑不良引起振動
  軸承維護(hù)和保養(yǎng)不當(dāng)或潤滑密封不良使?jié)櫥笔Щ虮晃廴臼?,引起軸承磨損、膠合、內(nèi)外圈和保持架破損等現(xiàn)象,導(dǎo)致軸承溫度升高,引起軸承劇烈振動。需向軸承添加#3特種白色潤滑脂2公斤。
  3.2.4 軸承座引起振動
  軸承座與軸承之間須有補償間隙的,一般間隙在0.05mm~0.10mm之間,軸承座間隙過小會導(dǎo)致軸承受熱膨脹后由于受到緊力破壞軸承座和軸承,軸承座間隙過大會導(dǎo)致轉(zhuǎn)子由于齒輪瞬時傳動比不同而出現(xiàn)擺動,或出現(xiàn)軸承跳躍現(xiàn)象。
  3.3 聯(lián)軸器故障及基礎(chǔ)松動等外部原因引起振動
  除了設(shè)備損壞外,有一些振動過大是因為機(jī)組長期運行,導(dǎo)致傳動機(jī)各配合出現(xiàn)松動或細(xì)微移動而引起的,而設(shè)備本身并沒有出現(xiàn)明顯損壞,一般情況下,這些缺陷是可以通過檢修消除或修正到正常值的。
  3.3.1 聯(lián)軸器故障引起振動
  傳動機(jī)與減速機(jī)采用彈性柱銷聯(lián)軸器,聯(lián)軸器與軸過盈配合,應(yīng)有0.02~0.03mm緊力,聯(lián)軸器與軸配合間隙過大,聯(lián)軸器緊力不足,導(dǎo)致聯(lián)軸器滾鍵,聯(lián)軸器傳動失效。應(yīng)更換聯(lián)軸器及聯(lián)鍵,彈性柱消損壞也可引起強烈振動,當(dāng)傳動機(jī)頻繁啟?;蚵?lián)軸器與柱銷配合不當(dāng),易導(dǎo)致柱銷損壞,柱銷彈性下降,起不到緩和沖擊、吸收振動的作用:柱銷嚴(yán)重?fù)p壞,甚至?xí)?dǎo)致部分柱銷傳動失效,應(yīng)及時更換柱銷。聯(lián)軸器軸套與外套默算、變形,導(dǎo)致柱銷傳動性下降,柱消受力不均,壽命下降,應(yīng)保障軸套與外套凹窩磨損不超過原直徑30%。
  3.3.2 傳動機(jī)找正不達(dá)標(biāo)引起振動
  聯(lián)軸器不同心是轉(zhuǎn)機(jī)檢修常見現(xiàn)象,檢修后中心找正不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),使減速機(jī)低速軸與傳動機(jī)不同心,導(dǎo)致傳動時兩軸之間的質(zhì)量不平衡,兩聯(lián)軸器間隙或徑向位移出現(xiàn)周期性的、忽大忽小的偏差,引發(fā)傳動機(jī)周期性強迫振動,其振動頻率與轉(zhuǎn)速相吻合。需對傳動機(jī)軸系重新找正,保證傳動機(jī)對輪與減速機(jī)低速軸對輪水平張口和垂直張口不得超過0.80mm,徑向位移偏差不得超過0.80mm。 
  3.3.3 地腳螺栓傾斜引起振動
  地腳螺栓傾斜分為臺板地腳螺栓傾斜和軸承座地腳螺栓傾斜,在檢修后會裝傳動機(jī)時,由于地腳基礎(chǔ)不平或傳動機(jī)位置變化導(dǎo)致地腳發(fā)生傾斜,當(dāng)?shù)啬_螺栓鉛垂度大于1%后,由于螺母不能緊實,引起傳動機(jī)振動過大。澆筑基礎(chǔ)時應(yīng)注意保護(hù)地腳螺栓,避免發(fā)生傾斜。如已經(jīng)傾斜,應(yīng)在地腳加單側(cè)墊片將基礎(chǔ)墊平。軸座地腳傾斜應(yīng)檢查臺板地腳孔是否能與軸座地腳對正,并進(jìn)行銼修,檢查地腳是否平整,有無坑洼現(xiàn)象,如地腳不平需加墊片找平。
  3.3.4 地腳螺栓松動或損壞引起振動
  轉(zhuǎn)機(jī)自身的振動、其他原因引發(fā)的振動或螺栓預(yù)緊力和防松不夠、會導(dǎo)致轉(zhuǎn)機(jī)長時間運行后地腳螺栓松動或損壞,傳動機(jī)振動增大。如今年上半年#6丁磨南側(cè)傳動機(jī)臺板螺栓發(fā)生塑變,螺栓被拉伸1~2mm,導(dǎo)致傳動機(jī)水平垂直振動達(dá)0.41mm,水平晃動1.012mm,軸向振動0.19mm,振動非常強烈,經(jīng)過更換臺板螺栓,振動值已全部達(dá)標(biāo)。 
  4 結(jié)束語
  傳動機(jī)振動是實際生產(chǎn)中的常見缺陷,在這里篩選了幾種較為常見的情況進(jìn)行分析,通過類似技術(shù)探討,盡可能幫助我們在檢修及維護(hù)工作中綜合考慮各方因素,提高檢修工藝,探索更科學(xué)、更有效的缺陷處理方法,便于更及時、更徹底消除振動故障,避免制粉系統(tǒng)出現(xiàn)重大缺陷,對保障機(jī)組運行,提高設(shè)備安全性及可靠性發(fā)揮積極作用。
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