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啤嶺機電設備(上海)有限公司

高速線材精軋機輥軸及隔套鎖緊螺母改進

2013-11-05

顏振現 張玉榮 張鵬飛
(邯鄲鋼鐵公司線棒材廠,河北邯鄲 056015)

  摘 要:針對高速線材生產中,精軋機輥軸及隔套鎖緊螺母存在的問題進行分析,提出了改進措施,取得了較好效果。
  關鍵詞:線材;精軋機;輥軸;隔套;鎖緊螺母;改進
  1 前言
  邯鋼高速線材生產線是中國較早的一條高速線材生產線,1986年開始建設,1987年投入生產,由英國阿西洛公司的引進。該生產線的精軋機采用英國阿希洛10架,45°無扭頂交精軋機。在軋機輥軸端安裝輥環來實現軋制,Z大軋制速度75m/s。
  2 精軋機存在的問題及原因分析
  2.1 輥軸錐度根部斷裂
  圖1為改進前輥軸R8圓弧根部時常出現斷裂現象,尤其是進入精軋機架軋機,發生斷裂現象較多,一年約有10次。分析其原因是輥軸錐度根部R8圓弧曲率半徑較小,應力較集中,另外,架軋機距前面預精軋機距離較遠,沖擊力大,負荷也較大,發生輥軸錐度根部斷裂現象也較多。

圖1 改進前的輥軸錐度根部
  2.2 輥軸螺紋根部扭斷
  圖2為改進前退刀槽采用直角形式,因此處應力集中較大,再加上鎖緊螺母有預緊力,而且在軋機高速旋轉中,在轉動慣量作用下,鎖緊螺母越來越緊,導致輥軸螺紋根部扭斷。

圖2 改進前的輥軸螺紋根部
  2.3 輥軸上軸承隔套崩裂
  圖3為改進前軸承隔套R9圓弧在與輥軸R8圓弧的配合中,由圓弧面接觸,再加上軸承隔套的軸向力較大,軸承隔套在圓弧處所受外撐力非常大,經常導致軸承隔套在圓弧處崩裂現象。
  3 改進措施
  針對精軋機出現的問題,經過分析、研究,對其實施了如下改進。
  3.1 輥軸錐度根部
  輥軸錐度根部R8圓弧改為R15圓弧,圖4為改進后把R15圓弧改為與根部端面相交形式。由于圓弧曲率半徑加大,根部直徑加粗,抗剪強度增強,應力集中相對減少,從而提高了根部強度。

圖4 改進后的輥軸錐度根部
  3.2 輥軸螺紋根部
  輥軸螺紋根部退刀槽由直角形式改為圓弧形式,圖5為改進后相對減少應力集中,提高了根部強度,減少螺紋根部承受力矩,減少輥軸螺紋根部扭斷現象。

圖5  改進后的輥軸螺紋根部
  3.3 軸承隔套
  軸承隔套改R9圓弧為斜度,圖6為改進后原來在圓弧面接觸改為錐面,大大減少了軸承隔套在圓弧處所受向外撐力,提高了軸承隔套使用壽命。

圖6 改進后的軸承隔套
  3.4 鎖緊螺母
  將鎖緊螺母去掉一些多余量,改進前后的比較見圖7,重量由615kg改為512kg,大大減少了轉動慣量,同時縮短了鎖緊螺母伸入錐套長度,避免了因錐套、輥軸及輥座磨損導致鎖緊螺母壓不緊錐套使輥環耍圈現象。
圖7 鎖緊螺母
  4 效果
  經過改進已運行一年多,效果非常好,輥軸錐度根部斷裂現象大大減少,由原先的一年10次左右減為1~2次,年可節省輥軸備件費用5萬元;而輥軸螺紋根部扭斷未在發生,節省費用118萬元;軸承隔套消耗年減少約100件,節約費用114萬元;并可減少停機時間20多小時,年經濟效益達10萬元以上。
來源:《河北冶金》總第165期 2008年第3期